某電廠驗收管理缺位,設(shè)備損壞跳機
2010年07月26日,某電廠2號機組檢查發(fā)現(xiàn)潤滑油冷油器六通閥上端蓋螺栓全部脫落,潤滑油大量噴出。09點37分58秒 ,潤滑油壓低保護(hù)動作汽輪機跳閘,大聯(lián)鎖保護(hù)動作,發(fā)電機跳閘。
【事故經(jīng)過】2010年07月26日09點37分,2號機組負(fù)荷177MW,主汽壓力12.19MPa,主汽溫度532℃,主油箱油位-39mm。主機潤滑油壓突降至0.03 Mpa ,主機交、直流潤滑油泵同時聯(lián)啟,潤滑油壓升至0.093MPa。檢查發(fā)現(xiàn)潤滑油冷油器六通閥上端蓋螺栓全部脫落,潤滑油大量噴出。09點37分58秒,潤滑油壓低保護(hù)動作汽輪機跳閘,大聯(lián)鎖保護(hù)動作,發(fā)電機跳閘。09點39分,汽輪機轉(zhuǎn)速降至2470rpm,各瓦振、瓦溫表計均顯示最大值。09點41分,汽輪機轉(zhuǎn)速降至0rpm。盤車無法投入。09點43分,空氫側(cè)直流密封油泵聯(lián)動,油氫壓差下降到28KPa, 氫壓0.30MPa。09點44分,發(fā)電機氫壓開始下降。09點49分發(fā)電機氫壓降至0.08MPa,就地發(fā)現(xiàn)發(fā)電機漏氫著火。立即向發(fā)電機內(nèi)充CO2,排氫置換,于10點整將著火撲滅。
10點03分,公司組織對整個事故現(xiàn)場進(jìn)行保護(hù),并對現(xiàn)場做好防火措施。同時,立即對零米積油進(jìn)行清理。13點20分,將現(xiàn)場積油全部清理完畢。13點30分,立即成立事故調(diào)查處理領(lǐng)導(dǎo)小組,并召開事故調(diào)查組第一次會議。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),事故造成汽輪發(fā)電機軸瓦磨損、轉(zhuǎn)子彎曲,汽輪機軸封及通流部分碰磨嚴(yán)重。
【事故原因】
1. 潤滑油冷油器六通閥是哈爾濱汽輪機廠配套設(shè)備,存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題,上端蓋緊固螺栓在運行中突然全部脫開,大量潤滑油漏泄,是造成此次事故的直接原因。
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)六通閥存在的主要質(zhì)量問題有:
(1) 切換閥上法蘭蓋緊固螺栓咬合深度不符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。
(2) 螺紋有效旋合長度不夠。
(3) 上端蓋緊固螺栓未按圖紙要求安裝彈簧墊圈。
2. 潤滑油冷油器六通閥到貨后沒有嚴(yán)格按照技術(shù)資料組織檢查驗收,是造成此次事故的間接原因。
3. 潤滑油冷油器六通閥未按《電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范》規(guī)定,在基建安裝期間解體檢查,是造成此次事故的間接原因。
4. 設(shè)備點檢和運行巡檢及維護(hù)檢查不到位,未能及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的隱患,是造成此次事故的間接原因。
5. 運行人員未及時手動打閘停機,是造成此次事故的間接原因。
【防范措施】
為深刻吸取事故教訓(xùn),杜絕類似事故再次發(fā)生,調(diào)兵山發(fā)電公司根據(jù)事故暴露的問題,深刻剖析。從思想認(rèn)識、制度建設(shè)、管理機制上對照檢查,查找漏洞,制定整改措施:
1. 針對設(shè)備質(zhì)量問題采取的措施:
(1) 將1號機六通閥上下端蓋進(jìn)行了臨時加固,近期準(zhǔn)備更換,現(xiàn)已制定應(yīng)急預(yù)案,并每天進(jìn)行重點檢查和監(jiān)視。2號機六通閥已更換完畢。同時對全廠油系統(tǒng)的螺栓、法蘭進(jìn)行全面檢查處理。
(2) 對潤滑油聯(lián)動保護(hù)邏輯進(jìn)行了修改,當(dāng)潤滑油壓低至0.068MPa聯(lián)啟直流油泵同時聯(lián)跳汽輪機。
(3) 對2號機汽輪機真空破壞系統(tǒng)進(jìn)行了增容改造,使汽輪機真空到零時間和惰走時間相匹配,符合規(guī)范要求。
(4) 對SOE點進(jìn)行梳理和實際傳動,對時鐘分配器損壞卡件進(jìn)行了更換,使SOE模塊與服務(wù)器時間一致 。
(5) 對潤滑油保護(hù)開關(guān)的取樣表管進(jìn)行了改造。
2. 針對汽輪機、發(fā)電機轉(zhuǎn)子返廠修復(fù)后個別部位硬度超標(biāo)和發(fā)電機轉(zhuǎn)子車削后負(fù)荷受限,按專家論證會要求,重點采取了以下措施:
(1) 加強振動診斷分析,成立分析小組,制定振動分析管理規(guī)定,定期進(jìn)行振動趨勢分析,發(fā)現(xiàn)異常及時研究處理。
(2) 停機時對轉(zhuǎn)子硬度超標(biāo)點復(fù)查。目前在停機時已進(jìn)行了復(fù)檢,沒有發(fā)現(xiàn)異常變化。
(3) 為防止兩相短路造成發(fā)電機轉(zhuǎn)子損傷,采取了如下措施:
1) 定期記錄發(fā)電機內(nèi)冷水及氫氣系統(tǒng)各參數(shù),保證各參數(shù)符合運行規(guī)程要求;
2) 及時監(jiān)測和分析處理內(nèi)冷水溫度或定子線棒溫度單點超溫的原因;
3) 嚴(yán)密監(jiān)視發(fā)電機轉(zhuǎn)子線圈溫度,防止轉(zhuǎn)子絕緣損壞,造成轉(zhuǎn)子兩點接地。
(4) 取消OPC邏輯,當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)3090rpm時直接跳機。
(5) 由于發(fā)電機轉(zhuǎn)子只能承受一次額定負(fù)荷下的發(fā)電機兩相短路沖擊,準(zhǔn)備訂購一根發(fā)電機轉(zhuǎn)子。
3. 針對事故中暴露出來的安全生產(chǎn)管理問題,進(jìn)行深刻反思和梳理,認(rèn)真進(jìn)行整改和完善,重點做好如下工作:
(1) 進(jìn)一步完善設(shè)備點檢定修工作。目前點檢人員已定崗定責(zé),點檢系統(tǒng)和點檢設(shè)備已配置齊全,績效管理已經(jīng)建立,對點檢標(biāo)準(zhǔn)正在修改完善,點檢工作逐步走上正軌。
(2) 加強生產(chǎn)技術(shù)管理。
1) 對運行規(guī)程、系統(tǒng)圖重新進(jìn)行修編和審定。
2) 對標(biāo)準(zhǔn)票進(jìn)行補充,重新審核,按照“三講一落實?”工作要求,補充完善危險點分析及控制措施,保證齊全、正確和實用;
3) 對熱工、繼保定值和邏輯重新進(jìn)行一次徹底梳理;
4) 對設(shè)備圖紙、技術(shù)說明書等資料進(jìn)行收集整理、歸類存檔。
(3) 加強“兩票三制”管理,組織現(xiàn)場作業(yè)專項檢查,對無票作業(yè)、違章作業(yè)從嚴(yán)從重處理。細(xì)化設(shè)備巡回檢查標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范設(shè)備定期輪換工作。
(4) 積極推進(jìn)“兩庫兩制”工作機制,認(rèn)真開展隱患排查治理,梳理影響設(shè)備安全、經(jīng)濟(jì)性問題,統(tǒng)籌安排好明年檢修和技改工作。
(5) 加強設(shè)備應(yīng)急管理,針對設(shè)備特點,補充完善現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案,定期開展應(yīng)急演練。
(6) 針對人員現(xiàn)狀、管理現(xiàn)狀,本著缺什么補什么的原則,采用送出去、請進(jìn)來的方式,制定人員培訓(xùn)計劃,盡快提高各級安全生產(chǎn)管理人員的水平。
4. 改變工作作風(fēng),加強各部門團(tuán)結(jié)協(xié)作,積極、主動做好安全生產(chǎn)工作。
5. 認(rèn)真落實各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制,增強全員安全意識。切實把“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針落到實處。
事故狀態(tài)各參數(shù)曲線圖片
損壞的軸瓦(4瓦)圖片
6瓦(順時針轉(zhuǎn)動45度)圖片
發(fā)電機風(fēng)扇葉與導(dǎo)風(fēng)環(huán)碰磨處圖片
螺絲底扣圖片
螺絲(明顯偏短,造成旋入有效深度只有2-3扣)圖片