#2爐爆燃造成鍋爐本體嚴(yán)重?fù)p壞
[序]本次事故是我廠有史以來鍋爐設(shè)備事故中最嚴(yán)重的一次,它是一起由熱工人員盲目拉電,設(shè)備有隱患,運(yùn)行人員處理不當(dāng)造成的。在社會上造成了較大影響,使我企業(yè)形象受損。暴露了我們的管理工作沒有到位,留有死角;安全宣傳教育還沒有真正落到實(shí)處、深入人心。
【事故前運(yùn)行方式】
3月13日,當(dāng)時#2機(jī)組負(fù)荷180MW,乙側(cè)制粉系統(tǒng)運(yùn)行,主汽壓力12.2Mpa,主汽溫度540℃,爐膛負(fù)壓-30Pa左右,給粉饋電Ⅰ組2C、Ⅱ組2C運(yùn)行,#8、10給粉機(jī)故障停運(yùn),鍋爐滅火保護(hù)投入。
【事故經(jīng)過】
13日10時左右,熱控分場保護(hù)班袁X(工作負(fù)責(zé)人)辦理工作票處理“#2爐乙側(cè)水位保護(hù)電極座”,在司爐辦理該票的過程中,由于燃燒不穩(wěn),即暫停辦票,對#2爐燃燒進(jìn)行調(diào)整,此時(10時22分)袁X去斷#2爐GBP1盤乙側(cè)水位保護(hù)報(bào)警電源開關(guān)5K(執(zhí)行安全措施),誤拉成#2爐GP3盤直流供電聯(lián)絡(luò)開關(guān)4MK,導(dǎo)致給粉饋電控制電源消失,給粉饋電Ⅰ組2C跳閘,一、三層給粉機(jī)電流甩到零,二、四層運(yùn)行正常,爐火閃動,爐膛負(fù)壓甩到-700Pa。搶合饋電Ⅰ組1C未成功,復(fù)置Ⅰ組1C、Ⅰ組2C控制開關(guān),復(fù)置#9、11、12給粉機(jī)紐子開關(guān),一層四臺給粉機(jī)未及時停用,爐膛負(fù)壓調(diào)到-500Pa時,給粉饋電直流控制電源恢復(fù)(20秒鐘后袁X意識到拉錯開關(guān),又將4MK合上),Ⅰ組1C自動合閘,第一層4臺給粉機(jī)高速(停前轉(zhuǎn)速高)向爐膛送粉,爐膛爆燃(集控室內(nèi)聽到一聲悶響),爐膛負(fù)壓表滿擋,調(diào)整正常后,立即就地檢查,發(fā)現(xiàn)鍋爐四角拉裂,緊急停爐。
【設(shè)備損壞情況】
爐膛部分剛性梁及尾部豎井剛性梁斷裂;爐膛四周密封拉裂;豎井包墻拉裂;豎井中隔墻蜜蜂拉裂,水平煙道兩側(cè)密封拉裂;水冷壁前墻、后墻下移;#2角燃燒器整體后移,#1、3、4角燃燒器密封沖開;低再入口聯(lián)箱密封罩拉裂;爐膛吹灰器密封圈全部沖脫;吹灰器蒸汽管打彎;蒸汽取樣管打彎;取樣管支架嚴(yán)重打壞;止晃裝置損壞;爐頂密封拉裂。
【事故原因分析】
1.袁X作為工作負(fù)責(zé)人,在沒有人監(jiān)護(hù)的情況下,獨(dú)自一人拉電源開關(guān)執(zhí)行安全措施,違反安全規(guī)定,而又錯誤地將GBP1盤的電源拉成GB3盤的4MK,是事故發(fā)生的直接原因。
2.正常情況下給粉饋電接觸器是由交、直流雙路保持的,任何一路電源消失都不會跳閘,但Ⅰ組2C交流保持接點(diǎn)接觸不良(觸點(diǎn)質(zhì)量差,多次跳合閘后變形),直流一消失便不能保持,是事故發(fā)生的間接原因。
3.人員責(zé)任心不強(qiáng),安全意識淡薄,設(shè)備定期校驗(yàn)執(zhí)行不力也是事故發(fā)生的一個原因。
4.給粉饋電跳閘后,值班員復(fù)置控制手柄不到位,違反規(guī)定未復(fù)置跳閘給粉機(jī)控制開關(guān),造成直流恢復(fù)后饋電合閘,給粉機(jī)自啟動,大量煤粉送入爐膛產(chǎn)生爆燃,是事故擴(kuò)大的主要原因。
5.袁X錯拉開關(guān)未立即給當(dāng)班司爐說明又合上,使饋電Ⅰ組1C自啟動,是事故擴(kuò)大的次要原因。
6.滅火保護(hù)本應(yīng)動作而拒動,是事故擴(kuò)大的重要原因。
【暴露的問題】
1.工作負(fù)責(zé)人在辦理工作票時獨(dú)自執(zhí)行安措拉電,失去監(jiān)護(hù),執(zhí)行規(guī)章制度不嚴(yán),習(xí)慣性違章突出,安全意識淡薄,也暴露了熱控分場對操作監(jiān)護(hù)重視不夠。
2.給粉饋電消失后,一、三層給粉機(jī)停轉(zhuǎn),鍋爐未熄火,司爐未將停運(yùn)給粉機(jī)開關(guān)復(fù)置,也未投油穩(wěn)燃,執(zhí)行規(guī)程不嚴(yán),處理事故不冷靜,缺乏經(jīng)驗(yàn)。
3.設(shè)備質(zhì)量差,該保持的保持不了,該動作的保護(hù)不動作,對進(jìn)貨、驗(yàn)收管理不嚴(yán);設(shè)備維護(hù)、校驗(yàn)制度不健全,執(zhí)行不力,設(shè)備缺陷管理不到位,過去曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)過接觸器觸點(diǎn)接觸不良、爐膛壓力達(dá)動作值而保護(hù)未動的情況,未引起重視,加強(qiáng)定檢,沒有采取防范措施。
4.設(shè)備名稱不完善,標(biāo)示不清楚;熱控直流系統(tǒng)管理不完善,運(yùn)行方式及解環(huán)點(diǎn)無明確統(tǒng)一規(guī)定;現(xiàn)場圖紙不全,運(yùn)行人員不知熱控直流系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。
【防范措施】
??? 1.切實(shí)研究熱控工作票制度、執(zhí)行等環(huán)節(jié)存在的問題,加強(qiáng)熱工工作人員作業(yè)時的監(jiān)護(hù),特別是重要保護(hù)、自動裝置上的工作。
??? 2.加強(qiáng)運(yùn)行人員培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)素質(zhì),提高事故處理能力,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程等規(guī)章制度。
??? 3.改造給粉饋電接觸器,更換為自動空氣開關(guān),接觸器靠交流電在其線圈中勵磁產(chǎn)生吸力而使其合閘,電壓的高低對其吸力影響較大,有可能引起不必要的跳閘(如廠用電消失,備用電自合成功時)。
??? 4.加強(qiáng)設(shè)備的定檢維護(hù)和校驗(yàn)工作,如給粉饋電接觸器、滅火保護(hù)等這類重要設(shè)備制定嚴(yán)密的定期檢驗(yàn)制度,認(rèn)真執(zhí)行。
??? 5.規(guī)范現(xiàn)場的直流系統(tǒng)圖紙、資料,完善設(shè)備標(biāo)志、名稱;更改爐膛負(fù)壓量程,增大其有效記錄范圍。
??? 6.把好設(shè)備進(jìn)貨質(zhì)量關(guān),把好驗(yàn)收關(guān)。
?