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海門電廠#4機(jī)延遲并網(wǎng)事件分析報(bào)告

1、事件經(jīng)過
2006年10月7日,第二套聯(lián)合循環(huán)按調(diào)度令啟機(jī),8:09時(shí)#3機(jī)帶負(fù)荷87MW,#4機(jī)高壓自動(dòng)主汽門前蒸汽壓力4.52/4.49Mpa,溫度460/449℃,掛閘,此時(shí)盤車跳閘,轉(zhuǎn)數(shù)已上升到13.17rpm。
8:10時(shí)開#4機(jī)主汽門正常。因昨日在開機(jī)時(shí)到60%就出現(xiàn)過卡澀現(xiàn)象,故今日又在盤上進(jìn)行了打閘試驗(yàn),檢驗(yàn)是否正常。打閘后發(fā)現(xiàn)主汽門遲遲不能關(guān)回,就地檢查發(fā)現(xiàn)主汽門在20%開度卡住,不能關(guān)閉。隨即掛閘、打閘(盤上就地)3次,主汽門仍然毫無(wú)反應(yīng)。立即停止EH油泵,待EH油壓泄至0Mpa時(shí),主汽門仍然不能關(guān)閉。此時(shí)#4機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)已上升至116rpm。重新啟動(dòng)#1EH油泵待EH油壓正常后重新掛閘、打閘,主汽門未見反應(yīng),立即啟動(dòng)#2EH油泵,#1、#2EH油泵并列運(yùn)行,然后打閘、掛閘后,主汽門緩慢關(guān)閉。
8:15時(shí)值長(zhǎng)令#3燃機(jī)在保持排煙溫度不變的前提下降負(fù)荷,隨后#3機(jī)負(fù)荷一步步逐漸降低至57MW,此時(shí)IGV關(guān)至57度,#3機(jī)排煙溫度為490°C左右,并令嚴(yán)密監(jiān)視#4機(jī)脹差,缸脹,以及汽缸內(nèi)壁溫度變化情況。
8:17時(shí)停掉#2EH油泵,就地盤上進(jìn)行了3次打閘、掛閘試驗(yàn),均發(fā)現(xiàn)#4機(jī)主汽門打閘后只能關(guān)閉至20%,就無(wú)法再繼續(xù)關(guān)閉。就地檢查EH油系統(tǒng)無(wú)異常,各壓力表顯示值正常,各管路接頭無(wú)泄漏,掛閘、打閘后,ETS畫面各參數(shù)及報(bào)警顯示正常,AST、OPC、ASP等壓力變化正常,各電磁閥帶電失電情況正常。打閘后AST立即降至0.4Mpa,約2min后將為0,OPC油壓立即降至0.4Mpa,約3min后將為0,因?yàn)橄到y(tǒng)有蓄能器緩沖,故此現(xiàn)象正常。于是將此情況通知了熱控及機(jī)務(wù)負(fù)責(zé)人,并將情況匯報(bào)運(yùn)行部長(zhǎng)。
8:30時(shí)#4機(jī)又掛閘、打閘了4次,仍然在20%卡住,后來進(jìn)行掛閘、打閘了5次能關(guān)閉,但是在關(guān)閉至20%時(shí)明顯停頓,然后才緩慢關(guān)閉至0。8:48時(shí)機(jī)務(wù)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng),然后5次掛閘后,打閘又能順利完全關(guān)閉,但是關(guān)閉時(shí)間較緩慢。
8:51時(shí)#4機(jī)掛閘、打閘后,又發(fā)現(xiàn)高壓主汽門每次關(guān)閉至12%時(shí)明顯停頓,才緩慢關(guān)閉至0。掛閘、打閘9次仍然如此。
9:08時(shí)將情況匯報(bào)運(yùn)行部長(zhǎng)后,令停機(jī)。申請(qǐng)省調(diào)后,同意#3機(jī)停機(jī)。#3機(jī)開始切輕油停機(jī)。
9:15時(shí)檢修機(jī)務(wù)人員到現(xiàn)場(chǎng),檢查發(fā)現(xiàn)#4機(jī)高壓主汽門操縱座內(nèi)彈簧座連接部件和操縱座內(nèi)壁刮花拉毛(寬約5cm,長(zhǎng)為整個(gè)行程)。
9:18時(shí)#4機(jī)事件處理中最后一次打閘后的各參數(shù):
HP主汽門
前壓力
5.36/5.32MPa
真空
-91.09KPa
高壓內(nèi)缸
391/370
HP主汽門
前溫度
464/465
冷油器
出口油溫
35℃
高壓外缸
388/343
軸位移
0.03/0.04mm
缸脹
9.0/12.0mm
差脹
0.08mm
#3機(jī)負(fù)荷
57.90MW
#4機(jī)轉(zhuǎn)速
77rpm
盤車狀態(tài)
跳閘
EH油
母管壓力
0Mpa
AST
00
OPC
0
從上表看出,主汽溫大約上升了9°C左右,缸溫下降了約10°C,脹差由-0.2mm變?yōu)檎?.08mm,缸脹未變,軸移由-0.03/-0.02mm變化為0.03/0.04mm,綜合考慮,說明在整個(gè)處理過程中只是轉(zhuǎn)子受到了輕度加熱而已,故此并未對(duì)汽輪機(jī)的壽命有較大影響。
本次事件從08:10時(shí)第一次掛閘、打閘開始,一直到09:18時(shí)最后一次打閘結(jié)束,一共掛閘、打閘共計(jì)32次。
9:36時(shí)機(jī)組解列,#4機(jī)斷掉#12EH油泵電源,檢修開始處理。將高壓主汽門操縱座內(nèi)彈簧座連接部件和操縱座拆出后,打磨,并涂抹二硫化鉬。
11:25時(shí)檢修處理好#4機(jī)高壓主汽門,掛閘、打閘(就地/遠(yuǎn)方)正常,并用鍋爐余壓4.0Mpa充壓至主汽調(diào)門前后掛閘、打閘正常,只是關(guān)閉時(shí)間稍微緩慢。
11:35時(shí)匯報(bào)省調(diào)#4機(jī)缺陷已經(jīng)處理好,申請(qǐng)開機(jī),其同意在13:30在并網(wǎng)。13:13時(shí)#3燃機(jī)發(fā)啟動(dòng)令,13:28時(shí)#3機(jī)并網(wǎng)。13:40時(shí)#4機(jī)掛閘、打閘兩次均正常,開始沖轉(zhuǎn),13:57時(shí)#4機(jī)并網(wǎng)。
2、原因分析
1)主汽門操縱座整體安裝質(zhì)量有缺陷,預(yù)留間隙太小,另外彈簧座材料表面光潔度不夠,加工表面明顯粗糙。這是造成主汽門開、關(guān)發(fā)生卡澀的主要原因。
2)由于主汽門操縱座內(nèi)壁材料質(zhì)量不好,在主汽門長(zhǎng)時(shí)期的開、關(guān)過程中,內(nèi)壁刮花拉毛,寬約5cm,長(zhǎng)為整個(gè)行程,使得主汽門開、關(guān)不靈活,摩擦增大,這是造成近期主汽門開、關(guān)發(fā)生卡澀的直接原因。
3、防范措施
1)機(jī)組停機(jī)打閘時(shí),運(yùn)行人員應(yīng)就地查看主汽門是否關(guān)閉迅速,有無(wú)遲鈍現(xiàn)象并記錄主汽門的關(guān)閉時(shí)間。變化較大時(shí)要及時(shí)通知檢修人員檢查處理。
2)檢修人員應(yīng)定期進(jìn)行主汽門、調(diào)速汽門的檢查.并核對(duì)彈簧預(yù)緊力是否足夠。
3)運(yùn)行值班人員應(yīng)定期進(jìn)行自動(dòng)主汽門、調(diào)速汽門的嚴(yán)密性試驗(yàn),確認(rèn)是否符合標(biāo)準(zhǔn),不合格時(shí)要及時(shí)調(diào)整和處理。