電廠#3機(jī)啟動(dòng)失敗事件分析報(bào)告
1、事件經(jīng)過(guò)
(1)7月16日8:40時(shí),#3機(jī)水洗完恢復(fù)安措;9:05時(shí)機(jī)組沖油檢查正常;9:11時(shí)高盤模式發(fā)啟動(dòng)令,9:21時(shí)轉(zhuǎn)自動(dòng)模式,9:25時(shí)點(diǎn)火失敗,查點(diǎn)火流量FQLM1為0.4kg/s,霧化空氣壓力0.5bar,噴嘴前壓力為7.8bar,機(jī)組自動(dòng)轉(zhuǎn)高盤。
(2)9:31時(shí),機(jī)組轉(zhuǎn)自動(dòng),9:33時(shí)又出現(xiàn)點(diǎn)火失敗,機(jī)組自動(dòng)轉(zhuǎn)高盤。
(3)檢修對(duì)點(diǎn)火器進(jìn)行試驗(yàn)火花強(qiáng)度強(qiáng)烈,10:03時(shí)轉(zhuǎn)自動(dòng),10:08時(shí)仍然點(diǎn)火失敗,停機(jī)交做進(jìn)一步檢查。
(4)檢修盤動(dòng)主燃油泵正常,在MarkV盤上強(qiáng)制L20CF1X,試驗(yàn)20CF-1電磁閥動(dòng)作正確,經(jīng)總工同意修改控制常數(shù),TNK14HP1由13%改為16%,TNK14HP2由12%改為15%。10:53時(shí)機(jī)組轉(zhuǎn)自動(dòng),10:56時(shí)點(diǎn)火還是失敗。
(5)經(jīng)總工批準(zhǔn),繼續(xù)提高點(diǎn)火轉(zhuǎn)速及點(diǎn)火流量(又將TNK14HP1改為20%,TNK14HP2改為18%,F(xiàn)SKSU-LIQFL又21.8%改為25%)后,再次啟動(dòng),11:13時(shí)點(diǎn)火正常,噴嘴前壓力為8bar,11:23時(shí)空載滿速,排氣溫差TTXSP1為17℃,機(jī)組啟勵(lì)建壓正常,正準(zhǔn)備并網(wǎng)時(shí),同期表不轉(zhuǎn),此時(shí)轉(zhuǎn)速只有96%TNH,且還在繼續(xù)下降,直至94%TNH時(shí),手動(dòng)退出同期裝置,11:24時(shí)因排氣溫差大跳機(jī),一高排煙溫差TTXSP1為122℃。
(6)通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)分析判斷屬瞬間供油不足造成燃燒故障跳機(jī),于是更換主燃油泵和燃油伺服閥及其濾網(wǎng),同時(shí)拆開(kāi)14個(gè)燃油噴嘴和漩流器檢查正常,14個(gè)火焰筒、過(guò)渡段、鎖片及一噴檢查正常,但14個(gè)火焰筒靠噴嘴前段均不同程度的有油的痕跡,其中#12火焰筒最明顯,而打開(kāi)排氣室目視檢查三動(dòng)缺口無(wú)惡化趨勢(shì),對(duì)熱工測(cè)量元件進(jìn)行檢查正常,將控制參數(shù)恢復(fù)至正常值。
(7)申請(qǐng)調(diào)度同意后于 21:45 時(shí)再次啟機(jī),21:50 時(shí)點(diǎn)火正常,當(dāng)轉(zhuǎn)速升至 40%TNH時(shí),燃油壓力出現(xiàn)大幅波動(dòng)(最大在1.7~6.5bar之間波動(dòng)),65%TNH時(shí)發(fā)“STOP”令停機(jī),21:59時(shí)機(jī)組提前熄火(熄火轉(zhuǎn)速為46.01%TNH)。
(8)由于伺服閥工作異常引起燃油壓力波動(dòng),決定再更換一個(gè)沖洗后的伺服閥,但在拆除閥體時(shí),發(fā)現(xiàn)燃油旁通閥從B孔處有大量的燃油溢出(正常情況下燃油與控制油是分開(kāi)的),接著對(duì)旁通閥解體檢查,發(fā)現(xiàn)O型圈已經(jīng)老化脆裂,立即更換改O型圈,而油缸上腔室保證活塞桿密封的兩個(gè)內(nèi)嵌式密封圈暫無(wú)備件沒(méi)有更換,17日6:30時(shí)沖油檢查時(shí)旁通閥仍有少量漏油,其它無(wú)異常,為了不影響調(diào)度負(fù)荷,經(jīng)總工同意,暫維持運(yùn)行。
(9)17日7:23時(shí)機(jī)組轉(zhuǎn)自動(dòng),7:26時(shí)點(diǎn)火四只齊著,輕油壓力穩(wěn)定(4.8bar),7:33時(shí)機(jī)組脫扣,7:36時(shí)空載滿速,7:39時(shí)并網(wǎng)運(yùn)行。
2、原因分析
(1)從提高點(diǎn)火轉(zhuǎn)速和流量可知,燃油流量不足造成點(diǎn)火失敗。
(2)燃油流量不足的原因有待進(jìn)一步查找(主燃油泵出力不足或旁通閥、伺服閥故障引起,目前還不能確定)。
(3)空載滿速后出現(xiàn)的掉轉(zhuǎn)速及排煙溫差大跳機(jī)目前也無(wú)法確定,還需進(jìn)一步分析試驗(yàn)。
(4)燃油旁通閥O型密封圈老化脆裂導(dǎo)致油缸密封性能不好,引起液壓系統(tǒng)停運(yùn)后燃油系統(tǒng)存在憋壓,竟而使燃油滲入伺服閥,造成伺服閥工作異常,引起燃油壓力波動(dòng)。
3、防范措施
(1)在更換旁通閥前啟停機(jī)要進(jìn)行如下操作:
①停機(jī)前要啟動(dòng)輔助液壓油泵88HQ,待停機(jī)投入盤車后確認(rèn)噴嘴前、燃油分配器和高壓油濾的燃油全部放空后,再停止輔助液壓油泵88HQ;
②啟機(jī)沖油前應(yīng)先手動(dòng)啟動(dòng)輔助液壓油泵88HQ,再執(zhí)行其它沖油操作,直至機(jī)組發(fā)啟動(dòng)令后才將輔助液壓油泵88HQ轉(zhuǎn)自動(dòng)。
(2)對(duì)換下的主燃油泵出力是否存在不足的現(xiàn)象要進(jìn)行檢查確認(rèn)。
(3)盡快找機(jī)會(huì)更換旁通閥,且定期(每次小修)檢查密封是否完好,更換不合格的密封圈。
(4)運(yùn)行參數(shù)(FSR、FQLM)跟蹤。
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