湖南魯湘鋇業(yè)“9.23”爆燃事故
一、事故調(diào)查分析
(一)事故概要
1、事故簡介
2014年9月23日凌晨5時許,湖南省新晃縣魯湘鋇業(yè)有限責(zé)任公司硝酸鋇包裝車間在檢修雷蒙機的過程中發(fā)生爆燃事故,導(dǎo)致6人死亡,直接經(jīng)濟損失501.90萬元。
2、事故原因
(1)直接原因
違規(guī)檢修雷蒙機致底部變速箱頂蓋崩掉了一大塊,形成半月型開口,蓋上及周圍遺留的硝酸鋇掉入變速箱機油內(nèi),導(dǎo)致具有強氧化性的硝酸鋇與有機可燃物(機油)混合形成爆炸性混合物,檢修人員劉某違規(guī)用鐵器敲打螺栓產(chǎn)生火花,引發(fā)爆燃。
(2)間接原因
①違章作業(yè)
企業(yè)已明確硝酸鋇與可燃物混合可能導(dǎo)致的危險性,但在作業(yè)現(xiàn)場、雷蒙機周圍、變速箱蓋上遺留有大量硝酸鋇,沒有清除干凈就進(jìn)行檢修。并且在檢修過程中違章動火,違規(guī)用鐵器敲打螺栓。
②企業(yè)培訓(xùn)不到位
廠級和車間級培訓(xùn)資料的內(nèi)容與企業(yè)安全生產(chǎn)的實際需要關(guān)聯(lián)不大,對提高企業(yè)員工的安全素質(zhì)毫無作用,并且該企業(yè)員工流動性較大,新進(jìn)員工無法在短時間內(nèi)掌握應(yīng)有的崗位安全技能,給企業(yè)的安全生產(chǎn)埋下了隱患。
(二)基本情況
1、事故有關(guān)單位情況
新晃魯湘鋇業(yè)有限責(zé)任公司成立于2008年4月,注冊資金:2000萬元,位于新晃侗族自治縣酒店塘工業(yè)園,是一家由山東省新泰市萬河化工有限責(zé)任公司在新晃投資興建,生產(chǎn)硝酸鋇、樺皮漆片、硫氫化鈉等一系列鋇鹽產(chǎn)品的化工企業(yè)。共有4個生產(chǎn)車間,3個輔助車間及管理處室,現(xiàn)有員工208人,其中生產(chǎn)人員170余人,“四八”制三運轉(zhuǎn),每班30余人。
2、雷蒙機情況
雷蒙機又稱雷蒙磨粉機,為常用磨粉設(shè)備,適用于各種礦粉制備、煤粉等制備,比如重晶石、方解石、鉀長石、石灰石、滑石、白石、石膏礦、煤炭、水泥等莫氏硬度不大于9.3級,濕度在6%以下的材料的細(xì)粉加工。
雷蒙機由喂料口、進(jìn)風(fēng)蝸殼、梅花架、中心軸(主軸)、懸軸、磨輥、磨環(huán)、鏟刀(刮板)、選篩(分析機)、罩殼、電機及傳動齒輪等組成。其中傳動齒輪安裝在變速箱內(nèi),變速箱內(nèi)灌注占變速箱容積1/2~2/3量的機油(潤滑油)。正常情況下,變速箱有蓋板封閉,與其上部的雷蒙機也是互相隔絕、封閉的,雷蒙機內(nèi)的粉料不會進(jìn)入變速箱內(nèi),變速箱內(nèi)的機油也不會流到外面或進(jìn)入雷蒙機內(nèi)。
雷蒙機工作原理是磨輥在離心力作用下緊緊地滾壓在磨環(huán)上,由機內(nèi)固定在中心軸上的鏟刀鏟起物料送到磨輥和磨環(huán)中間,物料在碾壓力的作用下破碎成粉,然后在風(fēng)機的作用下把成粉的物料吹起來經(jīng)過選篩(又稱分析機)篩選,達(dá)到細(xì)度要求的物料通過選篩,達(dá)不到要求的重回磨腔繼續(xù)研磨;通過選篩的的粉料隨氣流經(jīng)管道進(jìn)入旋風(fēng)分理器分離收集,再經(jīng)粉管排出即為成品粉料。氣流再由旋風(fēng)收集器上端回風(fēng)管吸入鼓風(fēng)機并通過鼓風(fēng)機鼓入雷蒙機的進(jìn)風(fēng)蝸殼循環(huán)利用,整個氣流系統(tǒng)是密閉循環(huán)的,并且是在正負(fù)壓狀態(tài)下循環(huán)流動。
新晃縣魯湘鋇業(yè)有限責(zé)任公司是利用雷蒙機對干燥好的硝酸鋇粗粉進(jìn)一步磨細(xì),使之達(dá)到120目粒度要求。該雷蒙機安裝在相對獨立的一間雷蒙機房內(nèi)。
雷蒙機房設(shè)置在硝酸鋇包裝車間廠房內(nèi)南角,機房寬5m,長8m,高4m,機房東北面設(shè)對開鐵門(寬2m,高2.5m)通入硝酸鋇包裝廠房,西南面用輕質(zhì)塑料板(厚度0.15mm)做隔墻,其余墻面為磚混結(jié)構(gòu),機房頂橫梁為槽鋼,槽鋼上以鐵皮覆蓋。
(三)事故發(fā)生時間序列
日期 | 時間 | 描述 |
9月23日 | 02:04 | 三車間(硝酸鋇包裝車間)三班班長郭某向一車間主任吳某(當(dāng)班調(diào)度員)報告說雷蒙機壞了。 |
9月23日 | 03:00 | 三車間主任王某帶著維修班長古某來到廠區(qū),并安排維修工工作。 |
9月23日 | 03:30 | 著手對雷蒙機進(jìn)行檢修,依次對雷蒙機上方管道、蓋子、選篩、梅花架等部件進(jìn)行拆除,期間因個別螺栓銹蝕嚴(yán)重咬死,便動用氧割對螺栓進(jìn)行了切割或加熱,并用鐵器對難以松動的螺栓進(jìn)行敲打,在切割雷蒙機上部出料管上的連接螺栓時,因熾熱切割渣掉到了下方管道軟連接處的密封布上著了火,古某飛奔出車間提了一桶水進(jìn)去將火澆滅。為了加快檢修進(jìn)度,用5噸的手動葫蘆起吊雷蒙機梅花架,梅花架連著軸承,并通過聯(lián)軸器與底部的齒輪變速箱相連,因檢修人員在匆忙中未拆除聯(lián)軸器靠背輪上的螺栓,在起吊梅花架時通過梅花架—聯(lián)軸器—變速箱轉(zhuǎn)動軸作用到了底部的變速箱上,使鑄鐵材料的變速箱蓋崩掉了一大塊,形成面積0.15m2的半月型開口。檢修人員發(fā)現(xiàn)后,停止了梅花架的吊卸,改為拆卸雷蒙機外殼,為了不防礙檢修作業(yè),檢修人員將放置在雷蒙機房門口裝有氧氣瓶及乙炔氣瓶的小推車推到雷蒙機房外東面距機房門口5m處,然后繼續(xù)對雷蒙機外殼進(jìn)行螺栓的拆除及吊卸工作。 |
9月23日 | 05:30 | 雷蒙機底部的變速箱發(fā)生爆燃。變速箱內(nèi)的機油帶著火團隨著爆燃的沖擊波從變速箱蓋缺口并沿著地溝的方向噴濺而出。 |
(四)事故損失情況
事故造成雷蒙機房及包裝車間廠房內(nèi)長15m,寬14m,高7.5m空間范圍內(nèi)的設(shè)備及建筑不同程度損壞,更為嚴(yán)重的是導(dǎo)致了在場的6名員工全身淺Ⅱ″——深Ⅱ″燒傷,面積均超過90%。因傷勢嚴(yán)重,搶救無效,于24小時內(nèi)相繼死亡。直接經(jīng)濟損失501.90萬元,造成了較大的人員及經(jīng)濟損失和社會負(fù)面影響。
圖2 雷蒙機缸體內(nèi)結(jié)構(gòu)圖
圖3 爆炸后的減速箱
(五)事故原因分析
1、直接原因分析
因違規(guī)檢修雷蒙機致底部變速箱頂蓋崩掉了一大塊,形成面積0.15m2的半月型開口,蓋上及周圍遺留的硝酸鋇掉入變速箱機油內(nèi)導(dǎo)致具有強氧化性的硝酸鋇與有機可燃物(機油)混合形成爆炸性混合物,檢修人員劉某違規(guī)用鐵器敲打螺栓產(chǎn)生火花,引發(fā)爆燃。
2、間接原因分析
(1)違章作業(yè)。《安全現(xiàn)狀評價報告》已明確告知了硝酸鋇與可燃物混合可能導(dǎo)致的危險性,企業(yè)自己的硝酸鋇產(chǎn)品包裝袋上也顯眼地印刷了:“不可與有機物、易燃物、酸類及食品共貯共運”的警示標(biāo)志,但在作業(yè)現(xiàn)場、雷蒙機周圍、變速箱蓋上遺留有大量硝酸鋇,沒有清除干凈就進(jìn)行檢修。由于企業(yè)內(nèi)部三級教育培訓(xùn)不到位,致使企業(yè)員工本應(yīng)知硝酸鋇與機油混合的危險性,但在實際工作中卻沒有認(rèn)真執(zhí)行。
(2)違規(guī)操作。違反《化工(危險化學(xué)品)企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定》第二條:必須建立健全并嚴(yán)格落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任制,嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。第三條:必須確保從業(yè)人員符合條件并培訓(xùn)合格,依法持證上崗。第八條:嚴(yán)禁未經(jīng)審批進(jìn)行動火,進(jìn)入受限空間、高處、吊裝、臨時用電、檢維修等作業(yè)。
(3)企業(yè)內(nèi)部三級培訓(xùn)不到位。查看企業(yè)的相關(guān)培訓(xùn)資料,有廠級和車間級安全培訓(xùn)資料,無班組和崗位工培訓(xùn)資料。但是廠級和車間級培訓(xùn)資料的內(nèi)容與企業(yè)安全生產(chǎn)的實際需要關(guān)聯(lián)不大,對提高企業(yè)員工的安全素質(zhì)毫無作用,可以說完全是為了應(yīng)付監(jiān)管部門的檢查而準(zhǔn)備。并且該企業(yè)員工流動性較大,新進(jìn)員工無法在短時間內(nèi)掌握應(yīng)有的崗位安全技能,給企業(yè)的安全生產(chǎn)埋下了隱患。
二、事故應(yīng)急處置
5時52分左右,維修倉庫管理員馬某向公司常務(wù)副總經(jīng)理張某報告硝酸鋇包裝車間發(fā)生爆燃事故,車間內(nèi)6人均嚴(yán)重受傷,張某安排當(dāng)班調(diào)度員吳某緊急聯(lián)系新晃縣120急救中心。6時,吳某聯(lián)系到新晃縣120急救中心。6時05分,張某電話告知公司專職安全員彭某硝酸鋇包裝車間發(fā)生事故。6時30分,新晃縣人民醫(yī)院、中醫(yī)院分別將6位傷者接往醫(yī)院搶救。
三、反思與建議
(一)反思
事故暴露出企業(yè)在作業(yè)安全管理、安全教育培訓(xùn)、風(fēng)險辨識等方面存在問題。員工的安全意識差,不能意識到現(xiàn)場遺留的硝酸鋇存在與有機可燃物(機油)接觸,形成爆炸性混合氣體的可能,在未采取相應(yīng)的防護措施,未辦理許可證的條件下,擅自進(jìn)行作業(yè),導(dǎo)致事故。
(二)建議
1、加強作業(yè)安全管理。建立健全并貫徹落實危險作業(yè)許可制度,規(guī)范動火、進(jìn)入受限空間、臨時用電、高處作業(yè)等特殊作業(yè)安全
條件和審批程序,實施危險作業(yè)前,必須進(jìn)行風(fēng)險分析、確認(rèn)安全條件,確保作業(yè)人員了解作業(yè)風(fēng)險和掌握風(fēng)險控制措施、作業(yè)環(huán)境符合安全要求、預(yù)防和控制風(fēng)險措施得到落實 。
2、加強員工安全教育培訓(xùn)。強化培訓(xùn)的時效性和針對性,切實提高員工的專業(yè)操作技能和安全風(fēng)險意識,要明確告知員工作業(yè)場所及所生產(chǎn)、使用產(chǎn)品的危險性和防范措施,要有針對性地編制應(yīng)急預(yù)案,并按要求定期進(jìn)行演練。
3、加強風(fēng)險辨識與控制。建立安全風(fēng)險管理制度,認(rèn)真實施作業(yè)風(fēng)險辨識,嚴(yán)格控制各類安全風(fēng)險。