員工違章進(jìn)罐清除硫化氫中毒事故
員工違章進(jìn)罐清除硫化氫中毒事故
1981年8月1日,遼寧省海城市化工廠氯化鋇車間加酸工序違章進(jìn)罐清掃,造成硫化氫中毒,死亡5人、輕傷1人,經(jīng)濟(jì)損失15萬元。
事故經(jīng)過:
8月1日,氯化鋇車間3名工人在停產(chǎn)期間清理硫氫化鈣儲罐,因罐底閥門不能開啟,便打開下人孑L蓋由1人進(jìn)罐作業(yè)。10時(shí)30分,因氣溫高達(dá)33.7℃而中斷罐中作業(yè)。下午2時(shí)30分,該工人仍進(jìn)罐繼續(xù)作業(yè)。3時(shí)30分,另1人喊其休息時(shí),發(fā)現(xiàn)該工人已昏倒在罐內(nèi)。于是2名工人先后進(jìn)入罐里,將該工人救出,但是1名工人在救人過程中又昏倒在罐內(nèi)。車間副主任趕到后,立即下罐搶救,人未救出自己卻倒在罐內(nèi)。之后,車間支部書記、氫氧化鋇車間副主任不聽勸阻,又進(jìn)入罐內(nèi),試圖將中毒的工人救出,而車間黨支都書記卻又昏倒在罐里。廠領(lǐng)導(dǎo)趕到出事地點(diǎn),決定不再進(jìn)人。當(dāng)組織人員在下人孔處進(jìn)行搶救之時(shí),副廠長又擅自入罐,將支部書記救出后,自己卻中毒昏倒。這次事故共造成1名副廠長、1名車間副主任、1名車間黨支部書記和2名工人死亡,1人輕傷。
事故分析:
造成事故的原因主要有:
(1)硫氫化鈣儲罐設(shè)計(jì)不合理。該罐為露天設(shè)備,在設(shè)計(jì)上只考慮防雨,未考慮防止硫化氫氣體中毒因素。
(2)進(jìn)罐作業(yè)人員違反化工生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定,進(jìn)入罐內(nèi)作業(yè)未辦理罐內(nèi)作業(yè)許可證,未經(jīng)置換和分析,也未佩戴防毒面具便盲目進(jìn)罐作業(yè),在作業(yè)中斷時(shí)間較長時(shí),未補(bǔ)辦人罐手續(xù)。
(3)參加搶救的車間副主任等人未佩戴面具進(jìn)行搶救,導(dǎo)致事故損失擴(kuò)大。
(4)參加搶救的副廠長不服從命令,聽從指揮,擅自行動,擅自進(jìn)罐,擴(kuò)大了事故傷害。
(5)儲罐的上人孔蓋未打開。
(6)天氣炎熱、氣溫較高。
事故教訓(xùn)與防范措施:
在這起事故中,車間副主任、車間支部書記、副廠長等不幸身亡,實(shí)在令人痛惜,同時(shí)又教訓(xùn)深刻。這幾個(gè)人,不僅是領(lǐng)導(dǎo)干部,而且還是有多年實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的老職工,面對緊急情況應(yīng)該冷靜處理,不能慌亂,更不能盲目進(jìn)行搶救。從這起事故中可以看出制定救援預(yù)案的重要性,制定救援預(yù)案,還應(yīng)該進(jìn)行演練,以防止救援預(yù)案不落實(shí)。
在防范措施上主要有:
(1)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定,罐內(nèi)作業(yè)及進(jìn)入容器、設(shè)備必須按操作規(guī)程操作,確保人員安全。
(2)改革工藝,將原兩步法生產(chǎn)硫脲改為一步法,把石灰氮用真空泵吸到密閉的合成罐,直接加硫化氫反應(yīng)生成硫脲,取消了硫氫化鈣儲罐。
(3)根據(jù)崗位所接觸的物質(zhì),配置合適的防護(hù)用品。同時(shí)加強(qiáng)安全教育,提高職工的安全素質(zhì)。
(4)針對企業(yè)實(shí)際情況,制定防范各種事故的救援預(yù)案,救援預(yù)案制定后進(jìn)行必要的演練。
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