哈爾濱石化聯(lián)合裝置新氫壓縮機氫氣泄漏閃爆事故
哈爾濱石化公司3月1日0時30分聯(lián)合裝置發(fā)生新氫壓縮機氫氣泄漏閃爆事故。
一、聯(lián)合裝置概況、裝置開工及產(chǎn)品分布情況
60萬噸/年連續(xù)重整-80萬噸/年中壓加氫改質(zhì)聯(lián)合裝置(以下簡稱聯(lián)合裝置)是哈石化“十一五”期間的核心項目。連續(xù)重整裝置以直餾石腦油和中壓加氫改質(zhì)重石腦油的混合油為原料,采用連續(xù)重整工藝技術(shù),生產(chǎn)高辛烷值汽油組分,以滿足新汽油標(biāo)準(zhǔn)對出廠汽油質(zhì)量的要求,并且為苯抽提裝置提供原料,同時副產(chǎn)的含氫氣體為聯(lián)合裝置中的中壓加氫改質(zhì)裝置提供氫源。中壓加氫改質(zhì)裝置以催化柴油、常三線和減壓蠟油的混合油為原料,采用中壓加氫改質(zhì)技術(shù),生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)柴油及輕、重石腦油。
項目2007年7月25日批復(fù),10月10日奠基,2009年8月7日中交,按照生產(chǎn)受控和HSE管理體系要求,嚴(yán)格執(zhí)行開車程序和步驟,連續(xù)重整裝置2009年10月30日投料試車一次成功,11月3日產(chǎn)出合格產(chǎn)品,中壓加氫改質(zhì)裝置11月11日投料試車一次成功,11月15日生產(chǎn)出合格產(chǎn)品,標(biāo)志著聯(lián)合裝置整體一次開車成功。
聯(lián)合裝置開工投產(chǎn),優(yōu)化了全廠加工路線,改善了產(chǎn)品結(jié)構(gòu),目前加工負荷在70%,連續(xù)重整裝置生產(chǎn)的汽油研究法辛烷值可達到100以上,苯含量不大于0.5%(體積含量),硫含量不大于0.5ppm,汽油收率62.20%,同時為苯抽提提供碳六原料收率15.70%。中壓加氫改質(zhì)裝置生產(chǎn)的輕柴油凝點可達到-40℃以下,輕、重柴油的硫含量均不大于0.5ppm,輕柴油收率25.30%,重柴油收率35.20%,同時為連續(xù)重整提供重石腦油原料24.80%。聯(lián)合裝置開工后,我公司生產(chǎn)的汽油產(chǎn)品可以全部達到國Ⅲ高標(biāo)號,柴油產(chǎn)品增加了低凝點柴油的產(chǎn)量,實現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量升級的目標(biāo)。
二、聯(lián)合裝置新氫壓縮機K-2101/A二級冷卻器氫氣泄漏閃爆事故經(jīng)過
2010年2月28日23:20左右,聯(lián)合裝置當(dāng)班操作員發(fā)現(xiàn)運行的加氫裝置新氫壓縮機K-2101/B二級吸氣、排氣溫度同時逐漸升高,達到報警溫度115℃(正常操作溫度90℃),初步判斷一級與二級級間冷卻器泄漏,立即安排當(dāng)班操作員到壓縮機現(xiàn)場確認(rèn),現(xiàn)場判斷該級間冷卻器泄漏,車間立即安排班組人員做切機準(zhǔn)備。
車間安排操作工檢查K-2101/A流程、潤滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、盤車,確認(rèn)沒有問題,匯報調(diào)度后,準(zhǔn)備切機。機組切換過程如下:首先啟動零負荷的A機組,檢查運轉(zhuǎn)情況,機組振動正常、無異常聲音、無泄漏、操作畫面各參數(shù)正常,內(nèi)操與外操配合準(zhǔn)備切換負荷。第一步,B機組降至75%負荷,A機組逐漸提到25%負荷,檢查運轉(zhuǎn)情況,無異常。第二步,B機組降到50%負荷,A機組逐漸提到50%負荷。3月1日0時30分,當(dāng)K-2101/A二級冷卻器壓力升至8.7MPa以上時,K-2101/A二級冷卻器大法蘭殼程側(cè)墊片外呲,氫氣大量外泄,導(dǎo)致閃爆。
圖1?? K-2101/A二級出口級間冷卻器泄漏大法蘭
三、新氫壓縮機投用后的故障及處理
1.在2009年11月24日發(fā)生K-2101/A一級出口級間冷卻器管束泄漏。解體后發(fā)現(xiàn)在換熱管的上排右數(shù)第三根管端部向內(nèi)6mm~10mm范圍有多點泄漏,采用封堵焊死。原因是防沖板是懸臂焊在折流板上,經(jīng)氣流脈動沖擊掉落在管束上,高頻振動管束,致使管束和管板之間疲勞失效而發(fā)生泄漏,運行3個月時間,已經(jīng)出現(xiàn)3次類似事故。
圖2?? K-2101/A一級冷卻器管束泄漏情況
2.機動設(shè)備處在2010年2月20日接到電子商務(wù)部轉(zhuǎn)來的盤錦中天公司的答復(fù)后,馬上電話與沈鼓容器公司證實管束防沖板連接方式,答復(fù)是單側(cè)單面焊。對此,機動設(shè)備處一方面部署車間按設(shè)計圖紙?zhí)釄髩|片,準(zhǔn)備消除該隱患,另一方面督促電子商務(wù)部找供應(yīng)商抓緊來廠解決隱患。
3.在2010年2月26日,正在運行的K-2101/A一級冷卻器又一次發(fā)生泄漏,切至B機運行。處理A機,解開一級冷卻器試壓堵管26根(共堵28根),并發(fā)現(xiàn)上次焊接的防沖板靠端板焊道已開裂,又重新補焊。為消除二級出口級間冷卻器防沖板缺陷,回裝時采用按圖紙?zhí)釄蟮睦p繞墊片,冷卻器檢修后,殼程按規(guī)范試壓合格,28日0:30時交車間備用。
圖3?? K-2101/A一級冷卻器管束堵管情況
四、事故應(yīng)急處置情況
事故發(fā)生后,現(xiàn)場操作工根據(jù)現(xiàn)場事故處置預(yù)案,迅速撤離現(xiàn)場,并立即報警。操作室緊急停車K-2101/A、B,裝置緊急停工。公司調(diào)度室接警后,當(dāng)班調(diào)度立即啟動公司級應(yīng)急預(yù)案,并通過“應(yīng)急報警信息平臺”通知各相關(guān)部門人員,各部門人員在接到指令后,迅速趕到事故現(xiàn)場。
0時35分,公司應(yīng)急指揮中心成員到達現(xiàn)場后,立即成立現(xiàn)場應(yīng)急指揮部,總經(jīng)理魏立東任總指揮,親自指揮各應(yīng)急組進行應(yīng)急救援。搶險搶救組在確認(rèn)事發(fā)現(xiàn)場無被困和受傷人員后,利用警戒帶將廠房封鎖。消防隊根據(jù)現(xiàn)場火情,擬定了對著火點周圍設(shè)施進行噴淋降溫,保留著火點,防止熄滅后回火爆炸事故的作戰(zhàn)方案。生產(chǎn)保障組研究決定裝置按緊急停工處理,采取加氫裝置反應(yīng)系統(tǒng)泄壓,引氮氣置換,分餾系統(tǒng)閉路循環(huán),重整裝置預(yù)加氫和重整反應(yīng)系統(tǒng)泄壓,分餾系統(tǒng)單塔循環(huán),低壓系統(tǒng)放火炬等臨時措施,保證生產(chǎn)。治安保衛(wèi)組立即對周邊道路實施封鎖,避免無關(guān)人員進入事故現(xiàn)場。后勤保障組組織車輛及各類應(yīng)急物資,在指揮部隨時候命,并于1時30分,將事故情況向煉油與化工分公司進行簡要匯報。1時環(huán)境保障組人員佩戴防護器具對事發(fā)現(xiàn)場及周邊區(qū)域進行首次監(jiān)測,同時組織將裝置污水切入應(yīng)急緩沖池。4時環(huán)境保障組進行第二次監(jiān)測,監(jiān)測合格,同時經(jīng)供電車間現(xiàn)場勘查無漏電情況后,設(shè)備保障組進入現(xiàn)場,查看設(shè)備損壞情況,制定維搶修方案。由于事故應(yīng)急處置得當(dāng),未造成人員傷亡,無次生事故發(fā)生。
公司組織各專業(yè),分別于5時和10時,對連續(xù)重整壓縮機、加熱爐、反應(yīng)再生、分餾等各部分設(shè)備進行檢查,確認(rèn)沒有問題后,決定聯(lián)合裝置連續(xù)重整開工。15時30分,連續(xù)重整裝置預(yù)加氫反應(yīng)開始引氫氣,升溫升壓;19時25分,重整反應(yīng)引氫氣,系統(tǒng)置換、升溫升壓;3月2日9時30分,引石腦油進裝置,預(yù)加氫進料;15時40分,精制油質(zhì)量合格,重整進料,調(diào)整產(chǎn)品質(zhì)量。目前,公司正組織機動部門,抓緊搶修加氫裝置新氫壓縮機K-2101/A、B,待壓縮機修復(fù)后,準(zhǔn)備加氫裝置開工。
五、事故原因初步分析
1.大浮頭殼程側(cè)墊片強度不足,側(cè)墊片外呲,導(dǎo)致氫氣泄漏。聯(lián)合裝置根據(jù)沈陽鼓風(fēng)機廠提供的圖紙(4M80(78)62-00冷卻器總圖 件號9顯示墊片規(guī)格型號為:纏繞墊 C13-600-6.4,標(biāo)準(zhǔn)為:JB/T4719-92)準(zhǔn)備備件。事故發(fā)生后,進一步閱圖發(fā)現(xiàn):墊片的公稱壓力明顯小于圖面最高工作壓力。同時根據(jù)石化標(biāo)準(zhǔn),6.4MPa以上的密封面不應(yīng)選用凸凹面加纏繞墊的形式,應(yīng)選用凸凹面+齒形墊或RJ面+鋼圈墊形式。
2.定位管分布方式導(dǎo)致防沖擋板固定焊縫沒在兩側(cè)的定位管上形成,使該焊縫受脈動介質(zhì)沖擊、處在振動拉伸狀態(tài)。同時連接方式不符合GB151第5. 11. 4條規(guī)定:“防沖板的直徑或邊長應(yīng)大于接管外徑50mm;防沖板兩側(cè)焊在定距管或拉桿上,也可同時焊在靠近管板的第一塊折流板上。”,而是單側(cè)單面焊,呈懸臂狀,運行中上下振動敲擊換熱管,使之產(chǎn)生疲勞泄漏。
3.一級冷卻器的特性表中管殼程壓差(5.0-4.0=1.0MPa)與實際壓差(5.0-0.4=4.6MPa)相差較大,可能誤導(dǎo)換熱管選用標(biāo)準(zhǔn)降低,使一級冷卻器換熱管出現(xiàn)泄漏。