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甲醇廠“5?22”H-1301蒸汽過熱爐爆事故

(一)事故經(jīng)過

2014年5月21日,甲醇廠水汽車間208鍋爐過熱器安全閥根部焊縫泄漏,一套裝置停車。11時58分,蒸汽過熱爐停車,停止天然氣、工藝廢氣,關(guān)閉蒸汽過熱爐出口閥、入口閥,全開排空閥,保留4只長明燈運行。5月22日18時36分過熱爐出口蒸汽溫度測點TI13309-1溫度升至505℃,調(diào)度通知氣化蒸汽過熱爐開始并汽。18時44分,TI13309-1溫度由505℃下降至480℃(此時出口閥開度2扣),車間主任門××立即通知現(xiàn)場操作人員關(guān)閉出口閥,全開排空閥,蒸汽過熱爐暫停并汽,繼續(xù)升溫。中控主操白××將天然氣量由920 m3/h調(diào)整至1362m3/h,過熱爐壁溫TI13308-9漲至684℃高報警,TI13308-8 675℃報警,副主任屠××發(fā)現(xiàn)爐壁溫度報警,安排主操白××降低天然氣量調(diào)整燃燒。19時09分TI13309漲至504℃,現(xiàn)場緩慢開啟H-1301出口閥,微關(guān)排空閥過熱爐蒸汽開始并入系統(tǒng)。19時14分,蒸汽過熱爐并汽完成。蒸汽過熱爐出口蒸汽溫度TI13309穩(wěn)定在508℃。19時18分,門××、屠××離開控制室。19時20分,白××繼續(xù)調(diào)整燃燒,TI13308-8、TI13308-9溫度達到700℃(設(shè)計670℃報警,690℃跳車),爐膛溫度TI13310溫度漲至817℃。19:30 現(xiàn)場匯報蒸汽過熱爐泄漏,H-1301蒸汽過熱爐所有火檢全部無顯示,蒸汽過熱爐緊急停爐。

(二)原因分析

1.直接原因

H-1301蒸汽過熱爐超溫,爐管抗壓強度降低,爐管泄漏造成過熱爐停車。

2.間接原因

(1)升溫并汽過程中對過熱爐爐壁溫度監(jiān)控不到位,造成爐壁溫度超溫運行。

(2)H-1301過熱爐爐壁溫度測點 TI13308-1 、TI13308-4 、TI13308-7 脫落,指示不準(zhǔn)。

(3)H-1301蒸汽過熱爐超溫聯(lián)鎖解除未按規(guī)定辦理審批手續(xù),未制定監(jiān)控和應(yīng)急處理方案,過熱爐超溫時未能及時停車。

(4)風(fēng)險辨識不到位,《操作規(guī)程》、《風(fēng)險控制卡》中未明確爐壁溫度升速率。

(三)防范和整改措施

1.停車檢修時,對所有爐內(nèi)溫度測點進行校驗,對脫落的測點進行修復(fù)。

2.聯(lián)鎖變更嚴(yán)格按照制度執(zhí)行,車間制定《日清確認(rèn)表》由班組每天確認(rèn)。

3.對操作規(guī)程進行修改,明確蒸汽過熱爐大修后點火烘爐壁溫升溫與間斷開車壁溫升溫速率。

4.重新組織過熱爐風(fēng)險辨識,進一步完善過熱爐開停車《風(fēng)險控制卡》。