聯(lián)合裝置1#污水提升泵站冒井事故
2008年7月25日下午,聯(lián)合裝置1#污水提升泵站污水池液位超高,池內(nèi)部分污油經(jīng)溢流井進入雨排明溝,廠部及車間緊急進行處理,避免了重大環(huán)境污染事故的發(fā)生?,F(xiàn)將此事故進行通報,各單位要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí),深刻吸取事故教訓(xùn),進一步完善和強化巡回檢查等各項管理制度,杜絕類似事故重復(fù)發(fā)生。
一、事故經(jīng)過
2008年7月25日下午14時10分,第一裝洗車間焦子樓崗位職工在巡檢途中發(fā)現(xiàn)焦場污水沉淀池附近一處地井透過井蓋向上返涌污油,污油進入裝置北明溝。第一裝洗車間立即匯報廠生產(chǎn)調(diào)度部和安全環(huán)保部,同時安排焦子樓崗位人員到現(xiàn)場進行封堵,
有效阻止污油外溢。
安全環(huán)保部接到匯報后,立即趕赴現(xiàn)場,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)聯(lián)合裝置1#提升泵站液位已滿,污油從溢流井向外冒出。立即通知聯(lián)合裝置車間,車間領(lǐng)導(dǎo)及崗位操作人員及時趕到現(xiàn)場,確認(rèn)污水池液位已滿而提升泵未啟動,污水池室內(nèi)儀表指示1.85米為假液位(實際應(yīng)為4.2米),立即將4臺污水提升泵全部開啟。15時20分,1#提升泵站液位恢復(fù)正常。
在1#提升泵站降低液位的同時,廠部迅速組織搶險隊伍對雨排明溝內(nèi)污油進行封堵和清理,至22時30分清理完畢,避免了重大環(huán)境污染事故的發(fā)生。
二、事故原因
1、污水池液位計指示失靈是導(dǎo)致事故發(fā)生的主要原因。由于提升泵站污水池內(nèi)經(jīng)常積存部分重污油,污油粘住液位計探頭導(dǎo)致液位計指示失靈,室內(nèi)儀表指示1.85米為假液位,影響了操作人員的正常判斷。
2、崗位操作人員現(xiàn)場巡檢不到位是導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因。操作人員雖然按時進行了巡檢,但巡檢流于形式,未能掌握污水池實際液位,并根據(jù)現(xiàn)場的實際液位及時開啟提升泵,導(dǎo)致1#提升泵站液位滿。
3、車間對泵站的管理考核工作不到位是事故發(fā)生的根本原因。1#提升泵站曾經(jīng)幾次出現(xiàn)冒井現(xiàn)象,沒有引起車間高度重視,防范措施沒有得到認(rèn)真落實?,F(xiàn)場巡檢制度不健全,對提升泵站等關(guān)鍵部位仍實行每4小時一次的巡檢制度,巡檢頻次不足,客觀上存在漏洞;對現(xiàn)場的巡檢工作沒有抓細(xì)、抓實,對巡檢的質(zhì)量沒有進行有效的檢查和考核;沒有建立有效的儀表定期校驗比對制度。
三、事故教訓(xùn)和防范措施
1、強化巡回檢查制度。將1#提升泵站處的巡檢頻次由每4小時一次改為1小時一次,并設(shè)置專門巡檢臺帳記錄現(xiàn)場實際液位、室內(nèi)儀表指示液位和機泵開停狀況。
2、做好各項定期工作。每月10日、25日兩次聯(lián)系儀表維護人員對該儀表定期進行校對,檢查儀表指示的準(zhǔn)確性;定期對過濾網(wǎng)、篦子等進行清理,確保水流暢通;定期切換和維護好有關(guān)設(shè)備,保證設(shè)備處于完好備用狀態(tài)。
3、車間管理人員按照職責(zé)分工,定期對1#提升泵站進行專業(yè)檢查,確保提升泵站處于受控狀態(tài)。
4、制定車間對1#提升泵站的管理考核規(guī)定,并抓好落實。
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