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一起必然發(fā)生的閃燃事故

 某單位最近發(fā)生了一起閃蒸釜內(nèi)閃燃事故,造成罐內(nèi)作業(yè)人員燒傷。盡管事故中沒有人員死亡,但這只是僥幸和偶然的結(jié)果。

  事故過程

  某生產(chǎn)超高分子量聚乙烯的單位因工藝需要,在今年1月9日將閃蒸釜裝置停車。1月10日14點(diǎn),車間安全員用可燃?xì)怏w報(bào)警器對閃蒸釜內(nèi)進(jìn)行了可燃?xì)怏w含量檢測,組織開具了“進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證”,隨后用鼓風(fēng)機(jī)向釜內(nèi)連續(xù)吹風(fēng)進(jìn)行置換至1月l1日9點(diǎn)。到9點(diǎn)30分,清釜操作人員做完準(zhǔn)備工作,便進(jìn)釜使用銅鍬進(jìn)行清釜操作。約5 min后,閃蒸釜內(nèi)發(fā)生閃燃,導(dǎo)致操作人員被燒傷。

  事故原因

  閃蒸釜在生產(chǎn)過程中經(jīng)常與聚合釜同時(shí)應(yīng)用。高純度乙烯和氫氣混合送入聚合釜后,在一定的壓力和溫度下,在己烷溶液中,催化劑存在下進(jìn)行淤漿聚合。聚合淤漿進(jìn)入閃蒸釜,溶解于溶劑中的少量反應(yīng)氣體在閃蒸釜中被分離出來,聚合物淤漿極少量逐漸結(jié)垢在閃蒸釜內(nèi)壁。閃蒸釜內(nèi)聚合物中殘留的可燃?xì)怏w不斷揮發(fā),聚集在閃蒸釜內(nèi),達(dá)到閃燃濃度,在引火源作用下,發(fā)生閃燃事故。

  經(jīng)監(jiān)測,可燃?xì)怏w含量為爆炸下限的5%,符合單位用火標(biāo)準(zhǔn),但聚合物中殘留的可燃?xì)怏w在人為擾動(dòng)下大量釋放,作業(yè)時(shí)沒有連續(xù)進(jìn)行可燃?xì)怏w監(jiān)測,導(dǎo)致爆炸性混合氣體逐漸聚集在密閉空間里。另外,引火源的產(chǎn)生,一是工人未按規(guī)定穿著靜電防護(hù)鞋,導(dǎo)致人體靜電放電;二是銅鍬質(zhì)量存在問題,致使銅鍬與釜壁敲打產(chǎn)生火花;三是人體與木質(zhì)銅鍬把摩擦放電。事故預(yù)防措施

  1.加強(qiáng)管理

  此單位在生產(chǎn)過程中的“低標(biāo)準(zhǔn)、老毛病、壞習(xí)慣”長期存在。人工清釜從建廠初始就開始采用,因搶生產(chǎn)進(jìn)度,每次都不將釜內(nèi)存在的可燃?xì)怏w徹底清理置換干凈,對明顯超過國家規(guī)定的“車間空氣中有毒物質(zhì)最高容許濃度”現(xiàn)象熟視無睹,對釜內(nèi)作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)沒有采取措施,對于多年養(yǎng)成的習(xí)慣作業(yè),僅僅歸咎于工人違章,這是管理上存在的缺陷。

  2.采取安全的清釜方式

  該單位生產(chǎn)現(xiàn)場的引火源無處不在,靠消除引火源避免燃燒爆炸基本不可能。因此,消除爆炸性混合氣體的形成,減少人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境,是避免人身傷害事故最基本的途徑。必須采取安全的清釜方式,即停車后向釜內(nèi)注入蒸汽進(jìn)行蒸煮,盡可能減少可燃?xì)庠诰酆衔锢锏暮?,再使用壓力?50 MPa的高壓水清洗結(jié)垢,最后用氮?dú)鈱㈤W蒸釜干燥,使之符合工藝要求。