擅改汽封結構,轉子葉片受損
??? 【簡述】2009年02月10日至02月14日,某電廠3號機組(2008年,3號機組完成揭缸提效檢修)運行過程中,凝汽器鋼管產生泄漏。03月02日,3號機組停備,檢查發(fā)現(xiàn)凝汽器泄漏的不銹鋼管系被異物打壞,撿出異物打光譜鑒定為含鉻合金鋼材料,揭開低壓內上缸進行檢查發(fā)現(xiàn),低壓 II 轉子反向第七級22片葉片不同程度損傷,反六級圍帶汽封頂部一塊脫落,部分葉片有輕微機械損傷,內上缸對應汽封槽拉壞。
??? 【事故經過】2008年02月25日,因冰災影響,3號機揭缸提效檢修比原定計劃提前80天開工,由某公司負責蜂窩汽封的設計、測繪、制造、安裝與調整。03月13日,蜂窩汽封到貨,在現(xiàn)場開箱驗收時,發(fā)現(xiàn)低壓正反第四、五、六級葉頂汽封塊高齒軸向尺寸不符要求,第五、六級葉頂汽封有崩齒現(xiàn)象,低壓第四、五、六級葉頂汽封共計12圈不能使用。03月23日23時10分,重新生產的汽封塊在全部到貨,參加全實缸通流間隙精調后,進行全實缸壓膠布驗收合格。2008年04月30日,3號機揭缸提效后開機正常,運行穩(wěn)定,至2009年03月02日機組共啟、停8次,運行與啟、停期間汽機未發(fā)生任何故障。
??? 2009年02月10日07時00分,按調度要求開機并網。在02月10日至02月14日3號機組運行過程中,發(fā)現(xiàn)凝汽器鋼管產生泄漏,在運行中對高背壓凝汽器進行單流程的查漏堵管處理,期間振動無明顯異常,直至2009年3月2日電網調度安排3號機組停機備用,揭高背壓凝汽器汽側人孔門對鋼管檢查發(fā)現(xiàn),凝汽器泄漏的不銹鋼管系被異物打壞,撿出異物打光譜鑒定為含鉻合金鋼材料。揭開內上缸進行檢查,發(fā)現(xiàn)低壓 II 轉子反向第七級22片葉片不同程度損傷,反六級圍帶汽封頂部一塊脫落,部分葉片有輕微機械損傷,內上缸對應汽封槽拉壞。
??? 04月09日,低壓 II 轉子在上汽廠整體更換反向第六、七級動葉片修復后回廠。04月20日14時00分,具備開機條件,檢修報竣工,因系統(tǒng)無負荷機組一直處于停機備用狀態(tài)。06月16日07時27分,根據(jù)調度安排#3機組并網,運行情況正常。
??? 【事故原因】
??? 1. 在電廠驗收發(fā)現(xiàn)部分汽封不能使用,需重新供貨后,汽封生產廠家為趕工期,擅自改變汽封塊結構,提供其他型號機組使用的“T”型結構的蜂窩汽封。該“T”型汽封塊上的調整螺釘可能有原始缺陷而強度不夠,在運行中發(fā)生脫落致使蜂窩汽封與葉片圍帶發(fā)生碰磨,是造成此次事故發(fā)生的直接原因。
??? 2. 電廠專業(yè)技術人員對汽封生產廠家提供的“T”型結構蜂窩汽封存在隱患的可能性認識能力不夠,未能確保設備的零風險,是造成此次事故發(fā)生的間接原因。
??? 【防范措施】
??? 揭低壓 I 、II缸更換正反第六級葉頂圍帶汽封塊為雙“T”結構,防止在意外情況發(fā)生脫落的可能。
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