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高溫過熱器泄漏停機(jī)

一、 事件發(fā)生時間:2005年04月24日 二、 事件發(fā)生時工況:
機(jī)組負(fù)荷500MW,CCS方式運(yùn)行。 三、 事件發(fā)生、擴(kuò)大及處理情況
19時36分,巡檢人員發(fā)現(xiàn)#1爐72米上部有蒸汽冒出,立即向值長匯報。經(jīng)檢查確認(rèn)鍋爐過熱器發(fā)生泄漏。值長向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及網(wǎng)調(diào)、省調(diào)匯報并申請停機(jī)。
19時40分,按調(diào)度令降負(fù)荷,負(fù)荷降至300MW,手動停爐,聯(lián)跳汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)。事件發(fā)生前#1機(jī)組累計運(yùn)行時間3224小時。經(jīng)檢查高溫過熱器出口A→B第15屏從外向里第14根管在管座下方第二個彎管背弧側(cè)爆破,其它尚有12根管路吹損嚴(yán)重,分別是:14屏的第14根,15屏的第5、8、9、10、11、12、13根,16屏的第8、9、10、11根。
經(jīng)過對熱室內(nèi)過熱器出口管路進(jìn)行全面檢查,發(fā)現(xiàn)高過出口A→B第5屏第20根,18屏第17根、31屏第十七根彎管處有脹粗現(xiàn)象,并有氧化皮產(chǎn)生。第2屏第16根彎管處有嚴(yán)重硬傷。
處理情況:
1、高過出口共割管17根,入口割管4根,割開了相對應(yīng)的爐內(nèi)下U型彎。對直管進(jìn)行了通球檢查, U型彎進(jìn)行了傾倒和拉通檢查,聯(lián)箱進(jìn)行了內(nèi)窺鏡檢查,在檢查中未發(fā)現(xiàn)異物。
2、對更換的彎管要求鍋爐廠冷彎后全部做高溫回火處理。
3、管路焊接時要求T23、TP347H、T91全部進(jìn)行內(nèi)部沖氬,T23、T91進(jìn)行焊前預(yù)熱、焊后熱處理。
4、對全部50個焊口全部進(jìn)行超聲波探傷。
5、增裝8個溫度測點(diǎn)。
四、 事件原因及擴(kuò)大原因分析:
1. 直接原因分析:
高過管子局部材質(zhì)變化,造成脹粗、爆管。
2. 根本原因分析:
在股份公司生產(chǎn)部及西安熱工院的幫助下,共同對本次爆管原因分析如下:對#1爐高溫過熱器檢查,確認(rèn)#1爐高溫過熱器不存在大面積超溫、脹粗現(xiàn)象,只發(fā)現(xiàn)4根內(nèi)圈管子在彎頭處存在鼓包、脹粗現(xiàn)象。從爆管爆口四周有明顯的細(xì)小裂紋以及爆口形狀,結(jié)合爆口材料金相分析,爆口處管子長期過熱。
通過對爐內(nèi)管道和爆管位置前后管材檢查,未發(fā)現(xiàn)脹粗和材質(zhì)變化,說明該管超溫并不嚴(yán)重,而爆管和脹粗位置都在彎管處,可能存在下列現(xiàn)象:
a) 管子在制造、安裝過程中采用火焰燒烤校正,部分管子燒烤過度引起管子局部材質(zhì)變化,
造成脹粗、爆管。
b) T91管子在彎制后沒有進(jìn)行熱處理,彎頭內(nèi)部可能存在較大的殘余應(yīng)力,造成持久強(qiáng)度
降低,導(dǎo)致彎管鼓包、脹粗。
c) 現(xiàn)場檢查管子彎頭,個別彎頭內(nèi)弧處有褶皺,彎頭起弧點(diǎn)管子變形,說明管子彎制的模
具存在問題,造成彎頭強(qiáng)度降低,發(fā)生鼓包、脹粗。
d) 管子內(nèi)部可能存在有節(jié)流情況,使管內(nèi)介質(zhì)流量減少,造成汽溫偏高,管子超溫,管子
薄弱部位出現(xiàn)脹粗和泄漏。 五、 事件暴露出的問題: 1. 管子制造、安裝工藝不良。
2. T91管子在彎制后沒有進(jìn)行熱處理。彎頭內(nèi)部可能存在較大的殘余應(yīng)力,造成持久強(qiáng)度
降低,導(dǎo)致彎管鼓包、脹粗。
3. 管子彎制的模具存在問題,造成彎頭強(qiáng)度降低,發(fā)生鼓包、脹粗。 六、 防范措施
1. 對爆開、脹粗的管子進(jìn)行通球檢查,使用內(nèi)窺鏡檢查管道、集箱和管接座。 2. 對爆開、脹粗的管子加裝溫度測點(diǎn),進(jìn)行溫度監(jiān)視。
3. 西安熱工院對脹粗的管子進(jìn)行金相分析,和爆開管的分析結(jié)果進(jìn)行比較,進(jìn)一步確定脹
粗原因。
4. 遇有停機(jī)機(jī)會對高過管屏要進(jìn)行全面檢查。
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