電廠#3機(jī)因頂軸油管破裂造成延遲并網(wǎng)事件分析報(bào)告
1、事件經(jīng)過
(1)1月14日0:21時(shí),#3機(jī)發(fā)停機(jī)令,0:33:35解列。
(2)0:51:05,88JA-1投入,電機(jī)電流I=12A,LTTH1=41℃;88JA-1投入后,MarkV發(fā)“頂軸油壓力低”報(bào)警,88JE連鎖啟動(dòng);就地檢查,88JA-1和88JE-1同時(shí)在運(yùn)行,其出口壓力均為75bar(壓力低報(bào)警值設(shè)定為78bar;之前約90bar),#4瓦壓力68bar(之前約86bar),#5瓦壓力81bar(之前約85bar),#6瓦壓力26bar(之前約27bar),外部管路無泄漏,初步判斷,可能是#4瓦內(nèi)管泄漏導(dǎo)致油壓低。
(3)1:04:21,盤車馬達(dá)88TG-1投入,惰走時(shí)間26分35秒,電機(jī)電流I=13.2A,LTTH1=40℃。
(4)為了保證能停盤車處理頂軸油管,運(yùn)行于1:05時(shí)將#3機(jī)進(jìn)行高盤冷拖,并進(jìn)水冷卻。
(5)6:04時(shí),最高輪間溫度60℃,停盤車、閉鎖啟動(dòng),并做好搶修安措。
(6)檢修打開#4瓦軸承蓋,發(fā)現(xiàn)不銹鋼頂軸油管的卡套后卡箍鎖緊部分?jǐn)嗔?,?dǎo)致頂軸油壓力下降。為盡快能恢復(fù)機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行,檢修人員將頂軸油管改為進(jìn)口高壓橡膠軟管的連接方式。
(7)8:30時(shí),搶修結(jié)束,啟動(dòng)88QA打油循環(huán),就地檢查無泄漏,88QA出口壓力7.6bar;8:43時(shí),啟88JA-1,泵出口壓力93bar,#4瓦壓力86bar,#5瓦壓力85bar,#6瓦壓力27bar;8:45時(shí),停88JA-1,啟88JE,泵出口壓力89bar,#4瓦壓力86bar,#5瓦壓力85bar,#6瓦壓力27bar。
復(fù)查發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子頂起高度:88JA-1運(yùn)行時(shí),#4瓦0.11mm,#5瓦0.11mm;88JE運(yùn)行時(shí),#4瓦0.10mm,#5瓦0.11mm。
(8)8:49時(shí),投入88TG-1,電機(jī)電流I=13.5A,就地聽音檢查正常。
(8)9:49時(shí),發(fā)啟動(dòng)令;10:21時(shí)機(jī)組點(diǎn)火;10:35時(shí)#3機(jī)并網(wǎng)。
2、原因分析
此次故障的直接原因?yàn)轫斴S油不銹鋼管在運(yùn)行過程中振動(dòng),造成了不銹鋼頂軸油管的卡套后卡箍鎖緊部位疲勞斷裂。
3、防范措施
(1)加強(qiáng)機(jī)組停機(jī)檢修時(shí)頂軸油管的檢查,以便于提前發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患,盡早處理,避免機(jī)組被迫停運(yùn)。
(2)在日后機(jī)組檢修中,如條件具備,則對(duì)不銹鋼管進(jìn)行固定處理,不讓其自由振動(dòng)而造成疲勞斷裂。