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電廠#10爐HP主汽管熱偶套管斷裂事件分析報告

1、事件經(jīng)過
(1)3月1日上午,運行人員在巡檢中發(fā)現(xiàn)#10爐HP過熱器出口熱偶備用套管堵頭螺牙處有輕微漏汽,即發(fā)了缺陷單通知檢修檢查。當(dāng)天,檢修人員到現(xiàn)場查看,發(fā)現(xiàn)在用及備用套管(相隔約40cm)均漏汽。由于#10機在2日、3日均連續(xù)運行,檢修部未能安排該缺陷的處理。
(2)4日零點班,#10機停運。檢修部安排人員處理該缺陷。在#10轉(zhuǎn)冷爐后于4:45時辦理工作票,檢修開工。
(3)5:30時,經(jīng)檢修人員割下熱偶套管發(fā)現(xiàn):備用套管的主汽管內(nèi)管段在縮口過渡處已斷裂,脫落在主汽系統(tǒng)內(nèi);在用套管的縮口過渡處有約為1/3周長的肉眼可視裂紋。檢修工作負責(zé)人隨即將檢查情況匯報了部長,要求聯(lián)系相關(guān)專業(yè)人員共同檢查。
(4)7:50時,在用套管更換完畢,備用套管則進行了封堵。此后對鍋爐、汽機的主蒸汽管道進行檢查,查找脫落的熱偶套管。
(5)經(jīng)采取多種檢查方法,終于在17:30時利用射線探測到所斷套管在從HP主汽管上引出的#10爐對外供汽管路的水平彎管內(nèi)。因該管路尚未投運,不影響主汽系統(tǒng)的安全運行,為了使#10爐能夠盡快投入運行,暫未取出該脫落套管(已作了標(biāo)記)。
2、原因分析
(1)經(jīng)查#10爐這次已斷裂和有裂縫的二套管失效部位特征:無明顯塑性變形,斷裂、開裂部位均在構(gòu)件根部、近焊縫(6~7mm)的大小變徑過渡尖口上。初步判斷是構(gòu)件的應(yīng)力分布處理不合理造成,具體為疲勞失效,部位在應(yīng)力最大區(qū)段的應(yīng)力集中線上。
(2)前年#1爐同樣部位的同樣套管已斷裂過(也進入蒸汽管內(nèi)),當(dāng)時將該情況通報了杭鍋,答復(fù)為該構(gòu)件為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件,出現(xiàn)斷裂屬產(chǎn)品質(zhì)量問題,為個別現(xiàn)象,在允許范圍之內(nèi)。所以當(dāng)時沒有作進一步的詳細分析和落實相關(guān)反措。
3、防范措施
(1)檢修部負責(zé)檢查全廠杭鍋產(chǎn)配9E爐所有高、低壓主汽管上該類套管,全部拆下進行著色和射線探傷?,F(xiàn)#3、#10爐已完成,未見異常,#1爐正待安排進行。
(2)檢修部負責(zé)將#10爐已有裂紋的套管送權(quán)威專業(yè)機構(gòu)進行綜合分析,要求盡快提出分析報告。
(3)現(xiàn)庫房已向杭鍋訂購的10根同樣套管停止使用,待分析結(jié)論和有杭鍋的明確說法后再作處理。
(4)檢修部速訂購目前各火電廠機、爐通用的可拆卸(螺口)的錐體型熱偶套管,并分批進行更換。
(5)明確今后機、爐主汽管道上的熱偶套管的定檢周期(每年一次)、檢查辦法(著色和射線探傷)和標(biāo)準(zhǔn)(無裂紋)。
(6)因我公司有多臺杭鍋產(chǎn)配9E爐,為防止此類事情的發(fā)生(代價很大),及時把此故障情況及相關(guān)分析報告上報公司,轉(zhuǎn)發(fā)各下屬電廠。
(7)今后本廠所有鍋爐、壓力容器及壓力管道部件,尤其是高溫部件的提前失效,要進行結(jié)構(gòu)、材質(zhì)分析,找出確切原因,落實具體防范措施。
(8)由生產(chǎn)管理部組織相關(guān)技術(shù)人員制定主汽管內(nèi)遺留套管的處理方案,在供熱系統(tǒng)調(diào)試前取出。