電廠(chǎng)#8機(jī)油動(dòng)機(jī)波動(dòng)事件分析報(bào)告
1、故障現(xiàn)象
#8機(jī)油動(dòng)機(jī)長(zhǎng)期以來(lái)存在行程異常波動(dòng)現(xiàn)象,特別是2004年8、9兩個(gè)月頻度呈上升趨勢(shì),故障現(xiàn)象歸納如下:
(1)汽機(jī)沖轉(zhuǎn)到3000rpm,停高壓?jiǎn)?dòng)油泵時(shí),一次油壓由0.7MPa附近下降到0.66MPa左右甚至更低,油動(dòng)機(jī)因此開(kāi)大,導(dǎo)致汽機(jī)轉(zhuǎn)速突升至3100rpm以上。
(2)正常運(yùn)行中,一次油壓偶爾出現(xiàn)突變,在0.69~0.65MPa 之間,或升或降,導(dǎo)致油動(dòng)機(jī)一定程度上的波動(dòng)。
(3)每次停止高壓?jiǎn)?dòng)油泵時(shí),一次油壓均出現(xiàn)0.02MPa左右的下降,但一次油壓在0.68~0.71MPa 之間波動(dòng)時(shí),油動(dòng)機(jī)不敏感,在0.68MPa以下時(shí)油動(dòng)機(jī)行程不穩(wěn)定,對(duì)油壓變化比較敏感,易產(chǎn)生波動(dòng)。
(4)一次油壓波動(dòng)時(shí),二次油壓相對(duì)穩(wěn)定,沒(méi)有明顯變化。
2、檢查處理
(1)解體調(diào)速油泵,測(cè)量泵軸晃動(dòng)度為0.2mm;檢查發(fā)現(xiàn)泵軸的油擋位置磨出印槽,原因在于晃動(dòng)度過(guò)大;檢查油擋間隙,均在0.5mm左右;檢查各個(gè)管路接頭,未見(jiàn)松動(dòng)和漏油。
(2)更換調(diào)速油泵兩側(cè)油擋,并在油擋上鑲裝了塑料王,經(jīng)加工調(diào)整后現(xiàn)油擋與泵軸總間隙在0.1mm以下。
(3)復(fù)裝完畢后#8機(jī)冷態(tài)啟動(dòng),一、二次油壓分別為0.69MPa、0.40MPa,穩(wěn)定無(wú)波動(dòng)。
3、原因分析
(1)油動(dòng)機(jī)行程不穩(wěn)定的原因在于一次油壓的波動(dòng)。二次油壓相對(duì)穩(wěn)定,表明調(diào)速器動(dòng)作正常。
(2)一次油壓的波動(dòng),通過(guò)解體檢查的結(jié)果來(lái)看,調(diào)速油泵軸封磨損嚴(yán)重,泄漏增大,導(dǎo)致壓力下降到敏感點(diǎn)(0.68MPa以下);從處理后的效果來(lái)看,油擋間隙對(duì)脈動(dòng)油壓的穩(wěn)定有較大的影響,因此是出現(xiàn)油動(dòng)機(jī)不穩(wěn)的重要原因。另外#8機(jī)自投產(chǎn)以來(lái)因調(diào)速油泵出力偏低,不能滿(mǎn)足正常的一次油壓力,長(zhǎng)期以來(lái)模擬油壓調(diào)節(jié)閥一直保持較大開(kāi)度,補(bǔ)充高壓油,以滿(mǎn)足正常的一次油壓,故對(duì)一次油壓造成一定的干擾。
(3)#8機(jī)調(diào)速油泵轉(zhuǎn)子為懸臂結(jié)構(gòu)(無(wú)軸承,最近的支撐點(diǎn)為#1瓦)故存在一定的運(yùn)行晃動(dòng)度,為油擋磨損的原因。
4、防范措施
(1)調(diào)速油泵泵軸晃動(dòng)度大(已出現(xiàn)彎曲變形,今后運(yùn)行中還可能會(huì)加大),對(duì)油擋的壽命有較大影響,應(yīng)考慮更換泵軸。
(2)更換調(diào)速油泵葉輪以提高一次油壓,從而減小壓力油的補(bǔ)充量,相應(yīng)降低對(duì)一次油壓的干擾。
(3)在壓力油管加裝蓄能器,以期減小壓力油對(duì)一次油壓的影響。
(4)檢修部於10月中旬完成上述改造的準(zhǔn)備工作。
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