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中石油撫順石化“1.19”重油催化裝置爆炸事故

一、事故調(diào)查分析

      (一)事故概要
      1、事故簡(jiǎn)介
      2011年1月19日9時(shí)24分9秒,中石油撫順石化分公司石油二廠(以下簡(jiǎn)稱(chēng)石油二廠)150萬(wàn)噸/年重油催化裝置穩(wěn)定單元發(fā)生閃爆事故,事故造成3人死亡、4人輕傷,事故未造成環(huán)境污染。
      2、事故原因
      (1)直接原因
      重油催化裝置穩(wěn)定單元E312重沸器殼程下部入口管線(xiàn)上的低點(diǎn)排凝閥,因固定閥桿螺母壓蓋的焊點(diǎn)開(kāi)裂,閥門(mén)閘板失去固定,閥門(mén)失效,脫乙烷汽油泄漏(解吸塔操作壓力為1.45MPa,溫度124℃)、揮發(fā),與空氣形成爆炸性混合物,因噴射產(chǎn)生靜電發(fā)生爆炸。
      (2)間接原因
      ①物資采購(gòu)管理有漏洞,產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)。
      ②進(jìn)貨檢驗(yàn)、打壓試驗(yàn)等檢驗(yàn)環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)。
      (二)基本情況
      中石油撫順石化分公司是集“油化纖塑洗蠟”為一體的大型石油化工聯(lián)合企業(yè)。主要生產(chǎn)裝置77套,原油一、二次加工能力均為1000萬(wàn)噸/年,化工生產(chǎn)能力185萬(wàn)噸/年。
      1、事故單位及裝置簡(jiǎn)介
      撫順石化分公司石油二廠擁有兩套分別為150萬(wàn)噸/年、120萬(wàn)噸/年催化裂化、800萬(wàn)噸/年常減壓蒸餾、240萬(wàn)噸/年延遲焦化、石蠟加氫、MTBE、酮苯脫蠟、干氣制乙苯等煉油化工生產(chǎn)裝置19套。年加工原油能力1150萬(wàn)噸,可生產(chǎn)汽油、煤油、柴油、石蠟、石油焦5大類(lèi)產(chǎn)品,固定資產(chǎn)39.5億元,是一個(gè)大型石油化工聯(lián)合企業(yè)。
      2、事故單元工藝流程簡(jiǎn)述
      石油二廠150萬(wàn)噸/年重油催化裂化及產(chǎn)品精制裝置主體部分由中石化北京設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),撫順石化工程公司第二分公司承建。該裝置于2000年8月建成并投產(chǎn)。
      2003年10月末開(kāi)始汽油降烯烴改造,采用了輔助提升管反應(yīng)器加床層的專(zhuān)利技術(shù),主要改造內(nèi)容有:增加一套汽油反應(yīng)系統(tǒng),單獨(dú)設(shè)分餾塔及配套機(jī)泵、冷換設(shè)備。2004年、2007年、2010年進(jìn)行了三次計(jì)劃?rùn)z修。
      重油催化裝置穩(wěn)定單元:油氣分離器D-2301出來(lái)的凝縮油經(jīng)泵(P-2301/1,2)加壓后分為兩路,一路作為冷進(jìn)料進(jìn)入解析塔C-2302第29層,另一路與穩(wěn)定汽油換熱(E-2305/1,2)至65℃,進(jìn)入C2302第25層。中間凝縮油自第18層自流抽出后,經(jīng)解吸塔中間重沸器(E2316)升溫后,返回第17層。來(lái)自解吸塔底液封盤(pán)的凝縮油經(jīng)解吸塔底部隔板收集,經(jīng)解吸塔底重沸器(二)E2312(以下簡(jiǎn)稱(chēng)E312)被輕柴油加熱后,返回解吸塔底。解吸塔底重沸器(一)E2303由分餾塔一中回流供熱。脫吸塔氣體至E2313/1~4前與壓縮富氣混合。
      (三) 事故發(fā)生時(shí)間序列
日期時(shí)間描述
2011年1月19日9:10左右重油催化裝置主控室可燃?xì)怏w報(bào)警儀報(bào)警,裝置操作人員姜某某和沈某立即查看DCS畫(huà)面。
1月19日
在E2310附近準(zhǔn)備作業(yè)的維護(hù)人員于某某聽(tīng)到“噗”的一聲,刺耳的響聲(介質(zhì)泄漏速度快發(fā)出的),他立即跑到控制室告知現(xiàn)場(chǎng)跑油了。
1月19日
車(chē)間主任助理謝某某等7人先后到現(xiàn)場(chǎng)察看,當(dāng)時(shí)由于現(xiàn)場(chǎng)可燃物濃度已較高,能見(jiàn)度極差,無(wú)法確認(rèn)具體泄漏部位。
1月19日9:15左右現(xiàn)場(chǎng)人員全部撤回儀表室。
 
1月19日
9:20左右為了確認(rèn)具體的泄漏位置,操作員趙某和設(shè)備員馬某某兩人分別佩戴空氣呼吸器二次進(jìn)入泄漏現(xiàn)場(chǎng)查找泄漏點(diǎn)。
1月19日
車(chē)間主任助理謝某某,安全員佟某某也二次進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng),維護(hù)人員黃某也跟出控制室。安全員佟某某半路返回,組織現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)人員撤離。
1月19日9:24:09脫乙烷汽油泄漏發(fā)生閃爆,并引起局部火災(zāi)。
 
 
 
 
 
 



圖1 裝置平面示意圖






圖2 重油催化裝置原則流程圖


圖3 泄漏點(diǎn)位置示意圖

 

      (四)事故損失情況
      本次事故損失工作日總數(shù)18400天,直接經(jīng)濟(jì)損失486.67萬(wàn)元。
      (五)事故原因分析
      (1)排凝閥失效原因分析。
      事故閥門(mén)位于重催裝置脫吸塔底殼體入口DN500管線(xiàn)下部,是管線(xiàn)低點(diǎn)排凝。閥門(mén)型式為楔式閘板閥,型號(hào)Z41H-25 DN80,銘牌標(biāo)注制造廠家為某閥門(mén)有限公司,制造日期2010年4月。石化分公司電子商務(wù)部于11月18日和21日分別進(jìn)行了打壓試驗(yàn),試驗(yàn)合格后,由安裝單位領(lǐng)出,11月22日,安裝于重油催化裝置。11月26日該閥門(mén)所屬管線(xiàn)進(jìn)行了整體水壓試驗(yàn),結(jié)果合格。12月3日閥門(mén)隨裝置開(kāi)工投入使用。使用期間生產(chǎn)工況正常。
      由于焊點(diǎn)只有一處,小且薄,因此認(rèn)定該閥門(mén)有缺陷,在使用過(guò)程中焊點(diǎn)斷裂。
      (2)點(diǎn)火源確定
      經(jīng)對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)勘察及對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員調(diào)查,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)動(dòng)火作業(yè)、用電作業(yè),可以排除明火及用電作業(yè)引發(fā)爆炸的可能性?,F(xiàn)場(chǎng)員工均按公司要求穿防靜電工作服,未攜帶任何工具,可排除現(xiàn)場(chǎng)人員引發(fā)靜電或火花的可能性。
      據(jù)此分析,為脫乙烷汽油在高速?lài)姵鰰r(shí)產(chǎn)生的靜電放電作為點(diǎn)火源的可能性最大。

二、事故應(yīng)急處置

      (一)事故救援
      2011年1月19日9時(shí)24分9秒,脫乙烷汽油泄漏發(fā)生閃爆后,該裝置內(nèi)操工作人員立即切斷物料、打開(kāi)放空。公司立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,并調(diào)集消防力量組織滅火施救,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè),及時(shí)啟動(dòng)三級(jí)防控設(shè)施,調(diào)整污水廠各單元的操作,避免了環(huán)境污染。按預(yù)案,切斷與重催裝置有聯(lián)系的裝置相連管線(xiàn)調(diào)整生產(chǎn)量,防止事故擴(kuò)大。
事故發(fā)生后,撫順市緊急調(diào)動(dòng)全市消防力量,進(jìn)行增援。遼寧省沈陽(yáng)等市也增派消防力量支援。政府和企業(yè)聯(lián)動(dòng),控制了火勢(shì),避免了事故擴(kuò)大,截止到1月20日4時(shí)15分,明火被完全撲滅。

      (二)人員施救
      在事故發(fā)生后,在消防官兵滅火的同時(shí),傷者被送往醫(yī)院救治,并由石油二廠重油催化車(chē)間對(duì)當(dāng)班人員情況進(jìn)行核實(shí)。經(jīng)生產(chǎn)車(chē)間反復(fù)核查,發(fā)現(xiàn)三名員工始終未報(bào)到,在得知三名員工下落不明后,馬上通知消防戰(zhàn)士,告知在滅火作戰(zhàn)的同時(shí),要注意搜救、搜索事故火場(chǎng)是否有人員存在。同時(shí),石油二廠保衛(wèi)部迅速展開(kāi)救援、搜索、保衛(wèi)工作。撫順石化總醫(yī)院增派醫(yī)療救護(hù)人員及醫(yī)療救護(hù)車(chē)到現(xiàn)場(chǎng)待命。
      當(dāng)日下午16時(shí)30分,火勢(shì)得到有效控制,在17時(shí)左右,通過(guò)事故火場(chǎng)消防戰(zhàn)士提供的信息,在裝置穩(wěn)定區(qū)地面發(fā)現(xiàn)了一名遇難者遺體。在火尚未被撲滅的情況下,在消防官兵的掩護(hù)下,石油二廠保衛(wèi)部干事進(jìn)入事故火場(chǎng),將遇難者謝某某遺體抬出,送到蘭山殯儀館。
      1月20日4時(shí)15分,殘余明火被全部撲滅。除發(fā)現(xiàn)一名遇難者外,尚有兩名失蹤者趙某、馬某某未找到。
      在現(xiàn)場(chǎng)火點(diǎn)全部熄滅后,在確保安全的情況下,石油二廠保衛(wèi)部保衛(wèi)干部每4人一組,分三組立即進(jìn)入事故現(xiàn)場(chǎng),連續(xù)24小時(shí)的不間斷對(duì)失蹤人員進(jìn)行搜索。
      1月20日天亮后,事故搶險(xiǎn)指揮部立即制定了搶險(xiǎn)救援安全保障措施,組織近500人施工人員、一臺(tái)機(jī)鎬,以“事故爆炸點(diǎn)”為中心,從裝置西側(cè)檢修通道入口開(kāi)始,在確保安全的前提下,清理地面積冰,仔細(xì)進(jìn)行失蹤人員搜索。全體參戰(zhàn)人員克服天氣寒冷、事故現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜的困難,經(jīng)過(guò)160余個(gè)小時(shí)的不懈努力,于1月26日9時(shí)23分,在距泄漏點(diǎn)—E2312換熱器殼層入口排凝閥西南方向直線(xiàn)距離3.7米的換熱器南封頭西側(cè)處,發(fā)現(xiàn)第一名失蹤者,經(jīng)辨認(rèn)是操作員趙某。于10時(shí)42分,在距泄漏點(diǎn)—E2312換熱器殼層入口排凝閥正南方向直線(xiàn)距離2.8米的換熱器南封頭正下方,發(fā)現(xiàn)另一名失蹤者,經(jīng)辨認(rèn)是設(shè)備員馬某某。至此,爆炸事故搜救結(jié)束。

三、反思與建議

      (一)各企業(yè)應(yīng)定期開(kāi)展針對(duì)各生產(chǎn)裝置在用閥門(mén)使用情況,包括型號(hào)、完好狀況、與生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施是否匹配、是否能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求的排查、清理、整改、提高工作,要落實(shí)責(zé)任,確保清查質(zhì)量,徹底解決一批安全隱患。
      (二)加強(qiáng)物資采購(gòu)管理。從物資采購(gòu)及到貨設(shè)備檢驗(yàn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手,進(jìn)一步完善相關(guān)規(guī)章制度,在壓力容器、壓力管線(xiàn)、閥門(mén)、承壓元件等入廠質(zhì)量檢驗(yàn)上嚴(yán)格把關(guān),從源頭控制不安全的因素,確保實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全。
      (三)完善涉及閥門(mén)操作作業(yè)的所有安全管理制度和操作規(guī)程及檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn),保證在用閥門(mén)處于完好狀態(tài)。
      (四)強(qiáng)化各項(xiàng)生產(chǎn)管理制度,組織嚴(yán)密的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定周密的具體實(shí)施方案、嚴(yán)格的責(zé)任保證體系。加強(qiáng)職工責(zé)任意識(shí)的教育與培養(yǎng),重新審定事故預(yù)案,明確生產(chǎn)與安全的關(guān)系。同時(shí)組織技術(shù)、設(shè)備人員和生產(chǎn)一線(xiàn)員工對(duì)生產(chǎn)裝置進(jìn)一步開(kāi)展全面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,提高對(duì)通用設(shè)備設(shè)施性能與完好狀態(tài)的辯識(shí)能力,正確處理生產(chǎn)過(guò)程中的異常情況或事故苗頭。