黑龍江某風(fēng)電場29號(hào)機(jī)組倒塔事故調(diào)查報(bào)告
1、事故簡稱:黑龍江某風(fēng)電場29號(hào)機(jī)組倒塔事故
2、事故起止時(shí)間:2020年01月02日12時(shí)06分至2020年01月02日15時(shí)07分
3、事故發(fā)生地點(diǎn):黑龍江某風(fēng)電場29號(hào)機(jī)組
4、事故發(fā)生時(shí)氣象及自然災(zāi)害情況:
氣溫:-16℃ 風(fēng)速:11.7m/s 風(fēng)向:東南 天氣:晴
5、安全周期是否中斷: 是(√) 否()
6、事故等級(jí)(事故性質(zhì)):B類一般事故
7、本次事故損失及影響情況:事故造成29號(hào)850kW機(jī)組超速倒塔,塔筒及以上部件整體倒落至地面。
8、事故前工況:
事故發(fā)生前,風(fēng)電場持續(xù)大風(fēng)天氣,現(xiàn)場環(huán)境溫度-16℃,機(jī)艙溫度-6℃,風(fēng)向東南,風(fēng)速11.7米/秒,機(jī)組出力850.3kW,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速1660.64轉(zhuǎn)/分鐘,槳距角度-4.4°,液壓站系統(tǒng)壓力198.92bar。
9、事故設(shè)備情況:
29號(hào)機(jī)組類型:850kW
并網(wǎng)時(shí)間:2006年10月30日
出質(zhì)保時(shí)間:2009年3月28日
最近定檢時(shí)間:2019年10月26日
該機(jī)組自投運(yùn)以來,進(jìn)行過三次大部件的更換,主要部件的維修更換情況如下:
日期 | 內(nèi)容 |
2013-3-16 | 更換齒輪箱 |
2017-11-7 | 更換葉片軸承 |
2019-6-11 | 更換葉片軸承 |
10、事故經(jīng)過:
2020年01月02日12時(shí)06分,值班人員發(fā)現(xiàn)29號(hào)風(fēng)機(jī)報(bào)以下故障:
時(shí)間 | 故障代碼 | 故障描述 |
12:06:14 | 800 | 變槳錯(cuò)誤 |
12:06:17 | 2208 | 急?;芈樊惓?/span> |
12:06:17 | 406 | 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速高 |
12:06:17 | 410 | VOG |
12:06:39 | 411 | 剎車溫度高 |
12時(shí)15分,李某、姜某、程某開具編號(hào)為“FJP-202001002”的風(fēng)機(jī)工作票,前往29號(hào)風(fēng)電機(jī)組消缺。
李某和姜某登塔,檢查與“800”、“410”故障相關(guān)的變槳機(jī)構(gòu)和轉(zhuǎn)速傳感器,未發(fā)現(xiàn)異常。13時(shí)20分兩人下塔,復(fù)位并重啟29號(hào)風(fēng)電機(jī)組,13時(shí)48分風(fēng)電機(jī)組重啟后再次報(bào)出“800-變槳錯(cuò)誤”故障。受低溫影響,29號(hào)風(fēng)電機(jī)組塔底操作屏顯示不清,為了觀察故障現(xiàn)象,兩人于14時(shí)27分聯(lián)系主控室進(jìn)行遠(yuǎn)程復(fù)位操作,但風(fēng)電機(jī)組依然報(bào)出“800-變槳錯(cuò)誤”故障。此時(shí)消缺人員無法確定故障原因,計(jì)劃利用風(fēng)電機(jī)組控制系統(tǒng)的測試功能,輔助分析判斷設(shè)備故障原因。
15時(shí)01分,現(xiàn)場風(fēng)速約16m/s,李某在塔底進(jìn)行機(jī)組發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速測試,將轉(zhuǎn)速定值設(shè)為300轉(zhuǎn)/min(額定轉(zhuǎn)速1620轉(zhuǎn)/min),啟動(dòng)測試后29號(hào)風(fēng)電機(jī)組突然發(fā)生異常,三支葉片變槳角度不受控制,快速從86°轉(zhuǎn)至0°,同時(shí)葉輪轉(zhuǎn)速迅速升高,在按下緊停制動(dòng)無效后,兩人迅速撤離機(jī)組。15時(shí)07分29號(hào)風(fēng)電機(jī)組因超速倒塔,發(fā)電機(jī)解體,定子、轉(zhuǎn)子散落在地面,基礎(chǔ)法蘭盤螺栓全部斷裂,未造成人員傷亡。
11、事故報(bào)告情況:
事故發(fā)生后,黑龍江公司于當(dāng)日16時(shí)04分,向公司安全監(jiān)督部、生產(chǎn)運(yùn)營部負(fù)責(zé)人匯報(bào)風(fēng)電場29號(hào)風(fēng)電機(jī)組倒塔事故發(fā)生情況。安監(jiān)部、生產(chǎn)部立即組織調(diào)查組前往現(xiàn)場開展調(diào)查。
12、事故搶救情況:
為防止次生災(zāi)害發(fā)生,現(xiàn)場人員在臨近路口處設(shè)置警戒隔離線,并組織人員對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行檢查。
13、事故原因分析:
經(jīng)調(diào)查,自2019年12月15日至事故發(fā)生期間,29號(hào)風(fēng)電機(jī)組故障停機(jī)時(shí)葉片順槳速度遠(yuǎn)小于設(shè)定值。檢測29號(hào)風(fēng)電機(jī)組液壓系統(tǒng)比例閥,發(fā)現(xiàn)閥體銹蝕且液壓油中含有雜質(zhì),閥芯卡滯不受控,導(dǎo)致葉片以8.5°/s快速開槳(正常范圍為1.5-2°/s);檢查邏輯閥時(shí),發(fā)現(xiàn)閥芯被變槳液壓缸的雜質(zhì)卡住,導(dǎo)致緊急停機(jī)時(shí)葉片以1.5°/s的速度緩慢順槳(正常范圍為11°/s)。做好安全措施后,將兩只故障液壓閥換至正常風(fēng)電機(jī)組進(jìn)行實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)機(jī)組出現(xiàn)相同故障。
根據(jù)液壓元件檢測結(jié)果判斷,在1月2日人員在機(jī)組維護(hù)模式下開展發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速測試,由于比例閥卡澀不受控,槳葉迅速由89°變至0°,此時(shí)環(huán)境風(fēng)速16m/s,導(dǎo)致至機(jī)組葉輪立刻處于超速轉(zhuǎn)動(dòng)狀態(tài)。由于風(fēng)電機(jī)組處于維護(hù)模式,超速故障延遲15-20s報(bào)出,控制系統(tǒng)無法立即發(fā)出順槳指令,人員發(fā)現(xiàn)機(jī)組葉輪超速后,按下緊急停機(jī)旋鈕,但邏輯閥芯卡澀,緊急順槳速度緩慢。
綜合上述,造成此次事故的原因是:檢修人員未能辨識(shí)大風(fēng)天氣(約16m/s)工作的危險(xiǎn)因素,盲目開展轉(zhuǎn)速測試時(shí),比例閥、邏輯閥卡澀,導(dǎo)致葉片開槳速度快而回槳速度慢,風(fēng)電機(jī)組發(fā)生葉輪超速倒塔。
14、事故暴露問題:
本起事故暴露出黑龍江公司人員安全意識(shí)不強(qiáng)、技能水平不高,風(fēng)電機(jī)組運(yùn)維管理不到位等問題,具體如下:
1.未能結(jié)合機(jī)組歷次故障數(shù)據(jù)和變槳測試結(jié)果,綜合分析判斷故障原因,多次復(fù)位后仍報(bào)出故障未引起警覺。在變槳故障原因不清楚、未確定變槳系統(tǒng)正常的情況下,大風(fēng)天氣開展轉(zhuǎn)速測試,導(dǎo)致葉輪轉(zhuǎn)速失控。
2.大風(fēng)天氣下,高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)辨識(shí)不到位,未能結(jié)合現(xiàn)場環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行預(yù)控分析,并采取防范措施。
3.設(shè)備檢修規(guī)程不完善,G5X機(jī)型檢修規(guī)程中安全要求不明確,未規(guī)定變槳測試合格后,才能開展使葉輪旋轉(zhuǎn)測試的要求(如:發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速測試等)。
15、對(duì)事故的責(zé)任分析和對(duì)責(zé)任人的處理意見:
依據(jù)《生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理規(guī)定(試行)》第十二條第六款規(guī)定,本起事故認(rèn)定為B類一般設(shè)備事故。黑龍江公司對(duì)設(shè)備管理和人員培訓(xùn)教育不到位,在本次事故中負(fù)主要責(zé)任。對(duì)事故相關(guān)責(zé)任單位及責(zé)任人處理意見如下:
1.黑龍江公司總經(jīng)理作為公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對(duì)此次事故負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予通報(bào)批評(píng),并處罰年度績效工資10000元。
2.黑龍江公司黨委書記,按照“黨政同責(zé)”的要求,對(duì)此次事故負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予通報(bào)批評(píng),并處罰年度績效工資10000元。
3.黑龍江公司分管生產(chǎn)副總經(jīng)理對(duì)此次事故負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予通報(bào)批評(píng),并處罰年度績效工資10000元。
4.黑龍江公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部兼安全監(jiān)督部主任王某某對(duì)此次事故負(fù)有管理、監(jiān)督責(zé)任,給予通報(bào)批評(píng),并處罰年度績效工資15000元
5.區(qū)域風(fēng)電場場長高某、副場長李某某對(duì)本次事故負(fù)有直接管理責(zé)任,給予警告處分,各處罰年度績效工資15000元。
6.風(fēng)電場安全員(技術(shù)員)徐某某對(duì)本次事故負(fù)有現(xiàn)場直接管理責(zé)任,給予警告處分,并處罰年度績效工資12000元。
7.風(fēng)電場當(dāng)值值長李某某、主值班員姜某某對(duì)本次事故負(fù)直接責(zé)任,給予警告處分,各處罰年度績效工資8000元。
8.風(fēng)電場值長(兼班組安全員)程某某對(duì)本次事故負(fù)其他責(zé)任,給予通報(bào)批評(píng)。
16、預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施:
(1)變槳系統(tǒng)測試(包括:緊急順槳、流量、調(diào)節(jié)、正弦測試)前,必須可靠鎖定葉輪鎖并偏航側(cè)風(fēng)90°,隨時(shí)觀察風(fēng)向,保持機(jī)組側(cè)風(fēng)90°狀態(tài)。
(2)應(yīng)按照檢修手冊規(guī)定步驟,進(jìn)行緊急順槳、流量、調(diào)節(jié)、正弦測試,所有結(jié)果應(yīng)符合規(guī)定要求,正弦測試中觀察液壓傳動(dòng)系統(tǒng)無卡澀、抖動(dòng)、噪音等異?,F(xiàn)象。上述結(jié)果不合格,不得繼續(xù)運(yùn)行,必須查明原因、立即處理。定檢維護(hù)時(shí),按要求測量變槳傳動(dòng)機(jī)構(gòu)間隙,及時(shí)調(diào)整或更換問題部件。
(3)必須確認(rèn)變槳測試正常,運(yùn)行狀態(tài)無故障后,才可進(jìn)行能使葉輪轉(zhuǎn)動(dòng)的測試(包括但不限于轉(zhuǎn)速測試、電氣超速測試、葉輪超速測試)。對(duì)于報(bào)變槳故障(800系列)和液壓故障(200系列)的風(fēng)電機(jī)組,未查清原因前嚴(yán)禁開展使葉輪轉(zhuǎn)動(dòng)的測試、嚴(yán)禁盲目復(fù)位運(yùn)行。
(4)全面測試、排查機(jī)組的液壓系統(tǒng),按規(guī)定開展液壓油送檢工作。對(duì)液壓油中存在雜質(zhì)的機(jī)組需整體更換液壓油,更換液壓缸,并開展油路清洗工作;對(duì)于液壓系統(tǒng)濾芯堵塞報(bào)警或超使用周期的機(jī)組,應(yīng)及時(shí)更換濾芯,并檢查液壓油是否被污染,如液壓油被污染,需整體更換液壓油,并開展油路清洗工作。元件、油液更換及系統(tǒng)清洗過程應(yīng)嚴(yán)格遵循機(jī)組檢修工藝,嚴(yán)禁液壓系統(tǒng)帶缺陷運(yùn)行。
(5)加強(qiáng)故障數(shù)據(jù)分析,確保數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與現(xiàn)場實(shí)際故障處理的結(jié)果相一致,徹底消除故障,嚴(yán)禁盲目復(fù)位及并網(wǎng)運(yùn)行。
(6)對(duì)于其它液壓統(tǒng)一變槳型風(fēng)電機(jī)組,結(jié)合實(shí)際情況,參照上述要求執(zhí)行。
17、附圖:
圖1:風(fēng)機(jī)倒塔現(xiàn)場畫面
圖2.發(fā)電機(jī)解體圖片
圖2.比例閥銹蝕照片
圖3. 比例閥不受控測試照片
4.雜質(zhì)(疑似特氟龍碎屑)卡澀邏輯閥照片
圖5.比例閥測試結(jié)果及比較圖
圖5.邏輯閥測試結(jié)果及比較圖