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燕山石化公司煉油廠酮苯脫蠟車間設(shè)備泄漏

19851213日,燕山石化公司煉油廠酮苯脫蠟車間因設(shè)備泄漏,跑損混合溶劑(甲乙酮占55%,苯占45%40噸。直接經(jīng)濟損失6.7萬元。

121217時左右,由于抽蠟泵沖程快,管線振動很大,拔蠟線上的一條Dg50的溶劑線焊口斷裂,噴出大量溶劑和蠟膏,跑損混合溶劑約10噸。在脫油系統(tǒng)緊急停工中,發(fā)現(xiàn)輕油脫蠟系統(tǒng)內(nèi)溶劑明顯減少。

為盡快穩(wěn)定操作,從零點開始往系統(tǒng)內(nèi)補充甲苯,但系統(tǒng)內(nèi)溶劑仍不見多。當班判斷為脫油剛停工,脫蠟系統(tǒng)操作不穩(wěn)定,溶劑可能在系統(tǒng)內(nèi)積壓。當班班長及操作員重點對各容器、塔及回收系統(tǒng)的冷換設(shè)備進行了反復(fù)查找,沒有發(fā)現(xiàn)問題。

13730分,車間組織所有管理人員再次查找溶劑及泄漏地點,才發(fā)現(xiàn)從換328乏汽出口跑出大量溶劑。

事故原因  加熱器小浮頭螺絲松動,從墊片處泄漏。加熱器位置正好在管線斷裂處的管線帶下面,且乏汽出口管插在地漏井內(nèi),不易發(fā)現(xiàn);給查找溶劑泄漏造成了一定困難。但是做為當班班長和操作員,發(fā)觀溶劑明顯減少,卻因基本功不過硬,判斷不準,查找不力;又未及時向車間值班領(lǐng)導(dǎo)匯報,造成跑損事故的擴大。